版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、<p> S Zorb裝置運(yùn)行問(wèn)題與解決辦法</p><p> 總結(jié)S Zorb 裝置投入運(yùn)行以來(lái),關(guān)鍵設(shè)備過(guò)濾器ME101、原料換熱器E101的運(yùn)行狀況,并對(duì)摘要:裝置運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的吸附劑脫硫活性下降、過(guò)濾器ME101失效、E101換熱效率下降等典型事例、裝置綜合能耗及吸附劑消耗進(jìn)行解剖分析,并制訂對(duì)策,以確保裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。</p><p> 過(guò)濾器;吸附劑;換熱器
2、;S Zorb </p><p><b> 關(guān)鍵詞:1 前言</b></p><p> 煉油廠1#催化汽油吸附脫硫裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)1#S Zorb裝置)是油品質(zhì)量升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目裝置之一。采用中國(guó)石化(SINOPEC)整體收購(gòu)美國(guó)ConocoPhillips石油公司開(kāi)發(fā)的S Zorb吸附脫硫?qū)@夹g(shù),是SEI將S Zorb吸附脫硫技術(shù)國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)的首批裝置,設(shè)計(jì)規(guī)模為
3、120萬(wàn)噸/年。裝置于2009年8月25日動(dòng)土施工, 2010年11月20日切換催化汽油出合格產(chǎn)品。第一個(gè)生產(chǎn)周期連續(xù)運(yùn)行40個(gè)月,經(jīng)歷了開(kāi)工初期吸附劑脫硫活性下降與活性恢復(fù)事件;裝置第一次大檢修,進(jìn)行了擴(kuò)能改,裝置規(guī)模從120萬(wàn)噸/年提高到150萬(wàn)噸/年。第二個(gè)生產(chǎn)周期運(yùn)行35個(gè)月,經(jīng)歷了ME101泄漏跑吸附劑及更換ME101濾芯事件;裝置完成了第二次大檢修,進(jìn)入第三周期的生產(chǎn)。裝置年平均綜合能耗如圖7、辛烷值損失如表1、吸附劑消耗量
4、如表2。</p><p> 2 裝置運(yùn)行情況 </p><p> 1#S Zorb裝置自2010年建設(shè)投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)歷了二次大檢修,并在第一次大檢修期間擴(kuò)能改造至150萬(wàn)噸/年,先后完成了國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ汽油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí),2017年6月進(jìn)入第三生產(chǎn)周期。</p><p> 2.1 運(yùn)行基本情況</p><p> 2.1.1 裝置運(yùn)行
5、大事記</p><p> 1)、2010年11月20日裝置首次投料運(yùn)行;</p><p> 2)、2011年1月5日至2011年2月15日,因吸附劑的硫下降至5%左右,吸附劑脫硫活性下降,產(chǎn)品硫出現(xiàn)波動(dòng),進(jìn)行大量換劑;</p><p> 3)、2014年3月16日,裝置切斷進(jìn)料停工,進(jìn)行第一次大修,并對(duì)F101、E101、ME101進(jìn)行擴(kuò)能改造。</p&
6、gt;<p> 4)、2014年5月10日,裝置完成第一次大修與擴(kuò)能改造,投料運(yùn)行;</p><p> 5)、2015年10月14日至10月18日,因ME101泄漏吸附劑,裝置切斷進(jìn)料,進(jìn)行更換;</p><p> 6)、2017年4月11日,裝置切斷進(jìn)料停工,進(jìn)行第二次大修,;</p><p> 7)、2017年6月2日,裝置完成第二次大修,
7、投料運(yùn)行。</p><p> 2.1.2 主要運(yùn)行參數(shù)</p><p> 裝置主要運(yùn)行參數(shù)如表1。</p><p> 表1 裝置主要運(yùn)行參數(shù)表</p><p> 架橋嚴(yán)重,堆積較多的吸附劑,其余五個(gè)扇區(qū)沒(méi)見(jiàn)異常。經(jīng)分析認(rèn)為,主要原因是該扇區(qū)的反吹閥UV2130F 在運(yùn)行后期經(jīng)常性故障,該扇區(qū)反吹不正常,形成吸附劑架橋。</p
8、><p> 2.2.1.2 ME101第二周期運(yùn)行情況</p><p> 第二生產(chǎn)周期,ME101采用國(guó)產(chǎn)濾芯。裝置擴(kuò)能后,因ME101管板尺寸不能變,通過(guò)增加濾芯根數(shù)與長(zhǎng)度,以滿足擴(kuò)能要求,即在原有基礎(chǔ)上增加12根濾芯,每根濾芯增加長(zhǎng)度30cm,增加過(guò)濾器的氣體通量約20%。裝置原料油加工量平均達(dá)到145t/h以上,同時(shí)吸附劑循環(huán)采用反應(yīng)器橫管下料方式(為確保閉鎖料斗能從反應(yīng)器橫管收到
9、吸附劑,反應(yīng)進(jìn)料需保持在160t/h以上、反應(yīng)器吸附劑藏量45t左右)。2014年5月反應(yīng)器過(guò)濾器ME101投用后,差壓上升較快,2015年9月確認(rèn)ME101泄漏,2015年10月對(duì)ME101濾芯進(jìn)行更換。第二生產(chǎn)周期 </p><p> ME101的差壓變化圖,如圖2、圖370165160601555015040145301402013510反應(yīng)進(jìn)料流ME10差1302第二周201月2011ME10的差壓變從
10、中可以看出ME10投用后在反應(yīng)進(jìn)料160t/,裝置運(yùn)行初ME10差壓達(dá)30KP左右,過(guò)濾器差壓初期差壓較 </p><p> 高M(jìn)E10差壓隨運(yùn)行周期逐步上漲較1002008015060100405020反應(yīng)進(jìn)料流差ME1003第二周2011月201ME10的差壓變從中可以看出2011月更換ME10投用后ME10差壓隨運(yùn)行周期逐步上漲,為ME10因差壓高泄漏,裝置不得不降低反應(yīng)進(jìn)料流量,維持運(yùn)行末期的安全生2.
11、2.1.3 ME10第三周期運(yùn)行為長(zhǎng)1S Zor裝置第三周ME10的差壓變化圖裝置201日開(kāi)始裝劑日反應(yīng)進(jìn)油日切換催化汽油進(jìn)裝置出合格產(chǎn)品。ME10運(yùn)行情況來(lái)看,采用安泰科最新改造生產(chǎn)的大通量過(guò)濾器后,在反應(yīng)進(jìn)料160t/、氫油0.2、反應(yīng)線0.31m/操作條3 </p><p> 下,ME101差壓不超過(guò)16KPa,并且ME101差壓隨反應(yīng)進(jìn)料量同步變化,回復(fù)性較好。</p><p>
12、; 圖4 長(zhǎng)嶺1#S Zorb裝置第三周期ME101的差壓變化圖 2.2.2 E101運(yùn)行情況 2.2.2.1 E101第一周期運(yùn)行情況 E101在第一運(yùn)行良周期運(yùn)行狀態(tài)良好。管程從最初的換熱終溫達(dá)到380℃,到裝置運(yùn)行40個(gè)月后停工前,換后溫度仍然維持在355℃以上,E101熱端溫差由運(yùn)行初期的50℃漲至65℃,僅上漲15℃。 裝置主要采取主有措施有:1)、原料汽油盡量不進(jìn)中間原料
13、罐;2)、增加一臺(tái)原料過(guò)濾器。 2.2.2.1 E101第二周期運(yùn)行情況 管程換熱終溫從開(kāi)工初期的372℃,下降到裝置停工檢修前的310℃左右,下降了62℃,末期因D104入口溫度高,T201塔頂負(fù)荷大,裝置不得不降量運(yùn)行。E101管程換熱終溫變化情況,如圖5。E101管束結(jié)垢情況,如圖6。</p><p> 圖5 E101管程換熱終溫 從圖5中可以看出,E101管程換熱終溫在2015年
14、4月及2016年10月至2017年1月出現(xiàn)了兩次大幅下降,分別由356℃下降至344℃、345℃下降至310℃。主要原因是: 1)、催化汽油中間原料罐區(qū)停留時(shí)間長(zhǎng)。2015年4月由于渣油加氫裝置停工換劑期間,催化汽油硫含量高達(dá)650ppm以上,1#S Zorb裝置產(chǎn)品硫含量高,裝置降負(fù)荷后,部分催化汽油進(jìn)原料罐區(qū)。后又逐步全部摻煉加工完,導(dǎo)致E101結(jié)垢,換熱終溫下降。 2)、2016年10月,汽油國(guó)Ⅴ質(zhì)量升級(jí)后,巴陵汽油經(jīng)
15、轉(zhuǎn)輸后(罐區(qū)停留時(shí)間平均在5天以上)進(jìn)裝置,致?lián)Q熱器結(jié)垢,換熱終溫下降,后將巴陵汽油經(jīng)加氫預(yù)處理后,換熱終溫趨于穩(wěn)定。 4 </p><p> 6 E101C管束結(jié)垢情況圖H等元素。的垢樣采樣分析,結(jié)果顯示主要以硫、鐵、C、對(duì)圖62.3 R101分配盤(pán)與高溫管線狀況底部油氣分配盤(pán)正常,但反應(yīng)器鍋底與入口管線均有吸附劑。這與停工時(shí)R101第一運(yùn)行周期,循環(huán)機(jī)停機(jī)有關(guān)。底部油氣分配盤(pán)出現(xiàn)了吸附
16、劑沖蝕現(xiàn)象,其中有四個(gè)帽罩被吸附劑沖刷,R101第二運(yùn)行周期,。反應(yīng)器入口高溫油氣管線,低溫下長(zhǎng)時(shí)間8帽罩底板沖蝕一大塊,油氣分配盤(pán)沖蝕情況如圖7、圖所示。暴露在空氣中后,管線表面的結(jié)垢層會(huì)起皮、松動(dòng)、脫落,如圖9</p><p> 圖9 入口高溫油氣管結(jié)垢情況8 圖7 分配盤(pán)帽罩沖蝕情況 圖分配盤(pán)底板沖蝕情況分配盤(pán)底板與帽罩被吸附劑沖蝕的原因主要是,第一次裝置大檢修期間,檢修孔在回裝的過(guò)程中,密封不好
17、,高溫油氣在檢修孔邊沿泄漏,形成高速流動(dòng)的氣體,帶動(dòng)吸附劑形成局部循環(huán),導(dǎo)造成沖刷。。入口高溫油氣管線,垢物采樣分析,結(jié)果如表2R101w%)表2 R101入口高溫油氣管線垢物分析(</p><p> 從表2中看出,垢樣的主要元素是C、H、S、Fe。</p><p> 2.4 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況</p><p> 2.4.1 能耗情況</p>
18、<p><b> 5 </b></p><p> #S 進(jìn)料, 12014年改造后設(shè)計(jì)能耗為7.2Kgoil/t裝置建設(shè)投產(chǎn)時(shí)設(shè)計(jì)能耗為8.61Kgoil/t進(jìn)料,</p><p> Zorb裝置能耗情況,如圖107.16.06.05.5.85.75.2012012012012012012010裝置能耗從中可以看出,裝置運(yùn)行第一年201年)能耗較高,達(dá)
19、7.11 kgoil/進(jìn)料201年以從降低裝置燃料氣、水、蒸汽、電的消耗方面進(jìn)行了全面的優(yōu)化,年均能耗5.86 kgoil/進(jìn)2.4.2 吸附劑消耗裝置設(shè)計(jì)吸附劑消耗量4年,裝吸附劑消耗,如所3裝置吸附劑消耗情</p><p> 月5日出現(xiàn)吸附劑脫硫能力下降、汽油產(chǎn)品硫超標(biāo)現(xiàn)象元月8日開(kāi)始往系統(tǒng)補(bǔ)充新吸附劑,20天內(nèi)置換了35噸吸附劑,產(chǎn)品硫含量才滿足質(zhì)量要求。吸附劑的硫含量變化圖,如圖11。</p>
20、;<p> 圖11 吸附劑的硫含量變化圖 從圖8中看出: 1)、2010年12月31日至2011年元月5日,吸附劑的硫含量發(fā)生了較大變化,待生劑的硫含量從9.85%降低至5.88%,再生劑量的硫含量從5.81%降低至2.71%。 2)、2011年元月5日至2011年元月18日,吸附劑硫含量維持在較低狀態(tài)。 3.1.2 吸附劑活性下降原因分析 石科院分析數(shù)據(jù)顯示吸附劑中硅酸鋅含量大于40%
21、。通過(guò)排查,排除了R102、D110取熱盤(pán)管泄漏、原料汽油、氫氣、氮?dú)狻⒃偕諝鈳纫蛩亍?對(duì)操作參數(shù)進(jìn)行分析,認(rèn)為吸附劑活性下降的主要原因有: 1)、閉鎖料斗循環(huán)順暢后,再生風(fēng)量大、再生強(qiáng)度太大,導(dǎo)致吸附劑再生過(guò)度; 2)、閉鎖料斗第8步,再生后的吸附劑在氫氣調(diào)壓過(guò)程中,溫度達(dá)到420℃; 采取的主要措施有: 1)、嚴(yán)格控制再生風(fēng)量,維持待生劑硫含量大于9%,再生劑硫含量大于6%; 2)、將再生器
22、接收器D110中取熱盤(pán)管的取熱介質(zhì)0.4MPa飽和蒸汽改為凝結(jié)水,D110溫度由350℃降至270℃以下,控制閉鎖料斗在氫環(huán)境中的溫升。 3.</p><p> 狀不規(guī)則,噴嘴內(nèi)部不光滑的情況,脫落的反吹噴嘴 7 </p><p> 13。通過(guò)進(jìn)一步著色檢查發(fā)現(xiàn),濾芯焊接口有四處出現(xiàn)裂紋。對(duì)應(yīng)的濾芯破了一個(gè)洞,如圖12、圖</p><p>
23、 濾芯情況圖13 ME101 圖12 ME101反吹嘴情況</p><p><b> 原因分析: </b></p><p> 根濾芯出現(xiàn)破損,屬個(gè)例現(xiàn)象。破損1過(guò)濾器)、ME101114根濾芯,在運(yùn)行了16個(gè)月后,有1的濾芯和脫落的反吹噴嘴一一對(duì)應(yīng),分析原因可能是:濾芯 </p><p> 有缺陷。泄漏的吸附劑一直對(duì)濾芯出口處的
24、噴嘴進(jìn)行沖刷、磨損,將噴嘴周?chē)暮缚p和母材強(qiáng)度減薄,在某次高壓反吹時(shí)脫落,并直接沖擊濾芯,進(jìn)而導(dǎo)致其損 </p><p> 壞。左右,、)反應(yīng)進(jìn)料量大、反應(yīng)器吸附劑藏量高。為確保橫管裝劑正常,反應(yīng)器藏量較高在45t2</p><p> ~165t/h,均不利于ME101運(yùn)行。160反應(yīng)進(jìn)料維持在3.2.2 ME101長(zhǎng)周期運(yùn)行措施)、穩(wěn)定反應(yīng)進(jìn)料量、循環(huán)氫量及吸附劑藏量,避免超負(fù)荷運(yùn)
25、行。確保反應(yīng)器吸附劑床處于穩(wěn)1態(tài),減少對(duì)過(guò)濾器的沖擊;左右,7%11%、、2)保持吸附劑載硫、載碳平穩(wěn)。裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,待生吸附劑載硫載碳分別在以下顆左右,能滿足裝置脫硫能力,吸附劑粒徑分布較好,20um再生吸附劑載硫載碳分別在9%、6%</p><p> 粒含量很少。技術(shù)第一批國(guó)產(chǎn)化裝置,均存在反應(yīng)器橫管收不到料的問(wèn)題,不能過(guò)分依靠提高空S Zorb3)、</p><p> ME1
26、01速與吸附劑藏量來(lái)維持橫管收料,完善反應(yīng)器底部提升措施,有利于長(zhǎng)周期運(yùn)行。4 結(jié)語(yǔ)年多,從裝置運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,要保證裝置的安穩(wěn)優(yōu)運(yùn)行,就必須抓好1#S Zorb 6裝置已經(jīng)運(yùn)行的安全高效運(yùn)行。保持原料的清潔度,提高工藝ME101關(guān)鍵設(shè)備如原料換熱器E101、反應(yīng)器過(guò)濾器平穩(wěn)運(yùn)行水平等均有利于裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。重點(diǎn)關(guān)注裝置能耗及吸附劑消耗指標(biāo),避免吸附劑過(guò)度再生造成吸附劑失活、關(guān)鍵設(shè)備故障造成停工等事件的發(fā)生。在裝置生產(chǎn)中應(yīng)牢固樹(shù)立“平
27、穩(wěn)操</p><p> 作,把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),保護(hù)好吸附劑”的操作理念,為裝置高水平運(yùn)行提供保證。參考文獻(xiàn):, 李亞娟煉制技術(shù)與工程. S Zorb 裝置進(jìn)料換熱器壓力降增大原因分析及對(duì)策.,,[1] 劉進(jìn)平張聰玲2014 ,44 ( 11): 18-20 </p><p> .2009,39(8):7-12 .S Zorb[2] 朱云霞,徐惠技術(shù)的完善及發(fā)展煉油技術(shù)與工程.</
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- coreldraw運(yùn)行出錯(cuò)解決辦法
- 見(jiàn)問(wèn)題及解決辦法
- 電視股評(píng)節(jié)目的問(wèn)題與解決辦法
- oa問(wèn)題解決辦法
- 打印問(wèn)題解決辦法
- 家具存在問(wèn)題及其解決辦法
- 多囊腎解決辦法
- 團(tuán)隊(duì)建設(shè)問(wèn)題及解決辦法
- 用戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決辦法
- 《質(zhì)量問(wèn)題解決辦法》
- 用戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決辦法
- 團(tuán)隊(duì)建設(shè)問(wèn)題及解決辦法
- 農(nóng)村環(huán)境問(wèn)題及解決辦法
- 談?wù)剛湔n問(wèn)題診斷及解決辦法
- 房地產(chǎn)廣告存在的問(wèn)題與解決辦法
- vpn錯(cuò)誤提示與解決辦法
- 建設(shè)項(xiàng)目成本管理存在問(wèn)題與解決辦法
- 建設(shè)項(xiàng)目成本管理存在問(wèn)題與解決辦法
- 圖書(shū)室存在問(wèn)題及解決辦法
- 任何衣服污漬問(wèn)題解決辦法
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論