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文檔簡介
1、金冠銅業(yè)閃速吹煉爐冷修爐體改造金冠銅業(yè)閃速吹煉爐冷修爐體改造臧軻軻(銅陵有色金屬股份有限公司金冠銅業(yè)分公司,安徽銅陵244100)摘要摘要:閃速吹煉爐在金冠銅業(yè)已運(yùn)行超過4年時(shí)間,第一爐期總共處理超過230.6萬t的高品位冰銅。吹煉爐于2017年3月份進(jìn)行了首次冷修,針對(duì)第一爐期中出現(xiàn)的爐體薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化改造,本文主要對(duì)本次冷修爐體改造進(jìn)行介紹。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞:閃速吹煉;冷修;改造中圖分類號(hào):中圖分類號(hào):TF811文獻(xiàn)標(biāo)志碼:文獻(xiàn)標(biāo)志
2、碼:A文章編號(hào):文章編號(hào):10077545(2018)02000000TransfmationofFlashConvertingFurnaceinJinguanCopperCpationZANGKeke(JinguanCopperCpationTonglingNonferrousMetalsGroupCo.LtdTongling244100AnhuiChina)Abstract:FlashConvertingFurnacehaskept
3、operatinginJinguanCopperCpationfover4years.Ittreatedover2.306milliontonsofhighgradematteinthefirstcampaign.ThefurnacewasrebuiltinMarch2017.Themodificationofannualoverhaulofflashconvertingfurnacewasintroduced.Keywds:FCFan
4、nualoverhaultransfmation金冠銅業(yè)分公司是世界上第三家采用閃速熔煉加閃速吹煉技術(shù)的冶煉廠。閃速吹煉爐自2013年1月18日投料試生產(chǎn),冷修停爐前,吹煉爐已安全運(yùn)行1294d,本次冷修改造主要是基于對(duì)前期生產(chǎn)過程中爐體方面存在問題的認(rèn)真分析總結(jié),以及吸取同行業(yè)相關(guān)冷修改造的經(jīng)驗(yàn)而進(jìn)行的。1改造前存在的問題改造前存在的問題1)耐火材料侵蝕嚴(yán)重閃速吹煉爐采用鐵酸鈣系渣,在爐底和爐壁上很難形成Fe3O4保護(hù)層,生產(chǎn)過程中對(duì)
5、耐火材料的侵蝕性很強(qiáng),尤其是反應(yīng)塔下方,一段時(shí)間后兩側(cè)墻上的磚基本上全部被侵蝕掉(圖1),僅剩銅水套直接與熔體接觸,存在較大安全隱患。自投料以來,金冠一直采用低銅面的作業(yè)方式,雖然拱腳磚的高度在597mm,但是我們粗銅面一直嚴(yán)格控制在530mm以下。長時(shí)間的低銅面控制,造成了渣對(duì)拱腳磚的侵蝕,因此后期當(dāng)我們想提高粗銅面的時(shí)候,出于安全起見,無法實(shí)現(xiàn)。圖1反應(yīng)塔下方側(cè)墻耐材腐蝕狀況反應(yīng)塔下方側(cè)墻耐材腐蝕狀況Fig.1Crosionstat
6、usofsidewallsblowreationshaft收稿日期:收稿日期:20171030作者簡介:作者簡介:臧軻軻(1989),男,安徽宿州人,工程師.doi:10.3969j.issn.10077545.2018.02.007針對(duì)吹煉爐爐體存在的以上問題,結(jié)合國內(nèi)外閃速爐結(jié)構(gòu)的改造經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行了以下改造。2.1水套形式及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化水套形式及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化1)將所有本次計(jì)劃更換的水套由鉆孔式改為埋管式。2)參考祥光銅業(yè)閃速吹煉爐爐體試用
7、的堆焊水套的效果,取消垂直水套的鑲鋼結(jié)構(gòu),改用表面堆焊耐磨耐熱合金形式。針對(duì)不同區(qū)域耐火材料腐蝕狀況不同的實(shí)際,以沉淀池頂BIC水套為界限,靠近反應(yīng)塔側(cè)的垂直水套覆蓋煙氣區(qū)域全部堆焊,往上升煙道方向的垂直水套堆焊在原鑲鋼范圍上增高100mm;同時(shí)沉淀池?zé)煔鈪^(qū)兩側(cè)墻第一層水平水套三角區(qū)范圍內(nèi)(以沉淀池頂BIC水套為界),將目前水平水套寬度由300mm改為375mm。改造后的垂直水套見圖4。圖4改造后的垂直水套改造后的垂直水套Fig.4Ne
8、wverticalcoolingwaterjacketaftertransfmation3)增加爐體冷卻強(qiáng)度。反應(yīng)塔下方煙氣區(qū)沖刷嚴(yán)重,水平水套冷卻強(qiáng)度不夠。反應(yīng)塔下方屬煙氣沖刷較為嚴(yán)重的區(qū)域,此區(qū)域?qū)鋮s強(qiáng)度要求較高,通過對(duì)比觀察,鋸齒型水套使用效果較好,因此本次方案將沖刷最為嚴(yán)重的南北側(cè)墻在原有4塊鋸齒型水套的基礎(chǔ)上再各增加4塊鋸齒型水套替代水平水套。其他方面,反應(yīng)塔下方兩側(cè)墻垂直水套(兩側(cè)各15塊)以及反應(yīng)塔側(cè)端墻10塊垂直水套的
9、冷卻水由原來的兩進(jìn)兩出改為三進(jìn)三出;沉淀池頂部增加5塊條形水套。4)將事故煙道口的形式由預(yù)制件改為直徑1m的銅水套[1]。2.2爐體設(shè)計(jì)及耐火材料的優(yōu)化爐體設(shè)計(jì)及耐火材料的優(yōu)化1)為了適應(yīng)高產(chǎn)能壓力下閃速吹煉爐投料量的穩(wěn)定,滿足特殊情況下與陽極爐作業(yè)周期的匹配(提高爐子的緩沖能力),以及降低粗銅帶渣幾率,保證陽極爐高容積,本次方案將拱角磚的位置在原有的基礎(chǔ)上抬高了76mm(拱角臺(tái)階的形式也做了相應(yīng)優(yōu)化,詳見圖5),以此提高閃速吹煉爐的緩
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