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文檔簡介
1、提高抽油井系統(tǒng)效率,,內(nèi)容,,1: 提高機(jī)采井系統(tǒng)效率的意義2: 系統(tǒng)效率測試3: 抽油機(jī)井的合理沉沒度研究4: 油田提高系統(tǒng)效率工藝措施研究5: 油田延長檢泵周期工藝措施研究,,,提高機(jī)采井系統(tǒng)效率的意義,,1:提高系統(tǒng)效率的意義,,,1:提高系統(tǒng)效率的意義,,,,: 提高系統(tǒng)效率的意義,,提高系統(tǒng)效率的意義:定量分析,產(chǎn)液耗費(fèi),,1:當(dāng)系統(tǒng)效率低于20%時,產(chǎn)液(油)單耗急劇上升 . 這類井
2、是我們的工作重點(diǎn).如:把系統(tǒng)效率10%提高到20%,則可把產(chǎn)液單耗從40KW.h/t降低到20KW.h/t.節(jié)能50%.2:當(dāng)系統(tǒng)效率大于20%時,產(chǎn)液(油)單耗緩慢降低 . 這類井大多也有改善空間. 系統(tǒng)效率每提高一個百分點(diǎn),大約降低產(chǎn)液單耗1KW.hr/t。,,,: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,提高系統(tǒng)效率的意義:特別是在老油田含水嚴(yán)重,提高系統(tǒng)效率的意義更突出.,系統(tǒng)效率,含水率%,產(chǎn)液耗費(fèi),,,,,,,,,,(一)機(jī)械
3、采油系統(tǒng)效率,,,,η1 —— 電動機(jī)效率η2 皮帶和減速箱效率η3 — 四連桿機(jī)構(gòu)效率η4 — 盤根盒效率 η5 — 抽油桿效率η6 — 抽油泵效率η7 — 管柱效率,,,抽油系統(tǒng)效率,,,,,(一)機(jī)械采油系統(tǒng)效率的概念,抽油井的系統(tǒng)效率:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,系統(tǒng)能效損失分析:,電機(jī)、抽油桿柱和傳動皮帶依次損失的能效最大;三項(xiàng)合計(jì)占了62.02%。,抽油系統(tǒng)效率解析,,,,輸
4、入功率是用儀器實(shí)測的電機(jī)的輸入功率,有效功率是在一定揚(yáng)程下,將一定排量的井下液體提升到地面所需要的功率,也稱水功率。計(jì)算公式:,,,式中:Q — 油井產(chǎn)液量,m3/d ,ρ — 油井液體密度,t/m3 H — 有效揚(yáng)程,m, g — 重力加速度,g = 9.8 m/s2,,,(kW),(一)機(jī)械采油系統(tǒng)效率的概念,,,式中: Lf — 動液面深度,m; pt、pc — 油壓、套壓,MPa。,,,,,節(jié)能抽油機(jī)配置評價(jià),從凈
5、扭矩曲線看出,與偏置機(jī)對比節(jié)能抽油機(jī)最大凈扭矩下降,扭矩波動范圍減小 ,負(fù)扭矩減少或無負(fù)扭矩。,,,,,在沖程為3m、4.2m,沖次為6 min-1的條件下,偏置式抽油機(jī)與雙驢頭抽油機(jī)相比系統(tǒng)效率提高7.7個百分點(diǎn),最大有功節(jié)電率為20.71%。其次是下偏杠鈴型游梁復(fù)合平衡抽油機(jī),它采用游梁復(fù)合平衡,其平衡原理與雙驢頭式游梁式抽油機(jī)相近,與偏置式抽油機(jī)相比,在200~800米動液面均有節(jié)能效果,系統(tǒng)效率平均提高5.5個百分點(diǎn),最大有功節(jié)
6、電率為20.04%。擺桿式抽油機(jī)基本與偏置式抽油機(jī)相同,不節(jié)能。,節(jié)能抽油機(jī)配置評價(jià),,,,,抽油機(jī)的扭矩指數(shù)和周期載荷系數(shù)反映了曲柄扭矩變化的均勻程度,扭矩指數(shù)越大(平均扭矩與最大扭矩比值),周期載荷系數(shù)(均方根扭矩與平均扭矩)越接近1,抽油機(jī)的裝機(jī)功率小,電動機(jī)的功率利用率高,節(jié)能效果好。在同種工況條件下,摩擦換向抽油機(jī)的周期載荷系數(shù)最小,基本為1,其次是偏輪抽油機(jī),周期載荷系數(shù)在1.07左右,依次是雙驢頭抽油機(jī)、下偏杠鈴抽油機(jī)和調(diào)
7、徑變矩抽油機(jī)。,節(jié)能抽油機(jī)配置評價(jià),,,,,節(jié)能產(chǎn)品疊加效果不明顯。因此,利用現(xiàn)有設(shè)備,不斷對普通電機(jī)進(jìn)行“大調(diào)小”優(yōu)化調(diào)整也是一條途徑,節(jié)能抽油機(jī)配置評價(jià),,,,,a.對產(chǎn)能新井,應(yīng)首選節(jié)能抽油機(jī),其匹配原則:節(jié)能抽油機(jī)+Y系列電動機(jī)+普通控制箱(帶無功補(bǔ)償)。b.在用抽油機(jī)以常規(guī)機(jī)為主,為降低措施投入,一是進(jìn)行節(jié)能改造,其匹配原則為:節(jié)能改造抽油機(jī)+Y系列電動機(jī)+無功補(bǔ)償控制箱;二是在常規(guī)機(jī)更換節(jié)能電動機(jī)或節(jié)能控制箱,其匹配原則:
8、常規(guī)機(jī)或偏置機(jī)+Y系列電動機(jī)+Y-Δ變換控制箱(帶無功補(bǔ)償),或常規(guī)機(jī)或偏置機(jī)+節(jié)能電動機(jī)+無功補(bǔ)償控制箱。c.兩種以上節(jié)能產(chǎn)品疊加使用時,其功能重復(fù),因此達(dá)不到疊加的節(jié)能效果,最好不要疊加使用。d.各種節(jié)能產(chǎn)品輕載時都有一定的節(jié)能效果,當(dāng)功率利用率超過50%時,系統(tǒng)能耗上升。因此節(jié)能機(jī)在滿足啟動要求條件下,應(yīng)據(jù)設(shè)計(jì)的能力指標(biāo)和井況,考慮功率利用率上限確定裝機(jī)功率。,推薦節(jié)能設(shè)備匹配原則:,,,,,推薦1: 安裝變頻調(diào)速 (ASDs
9、) (VFDs) : 通過調(diào)整泵速達(dá)到類似于空抽控制器(POC)的效果. ASDs 缺點(diǎn)是費(fèi)用較高. ASDs不適于低于 20 馬力的井. ASD 技術(shù)適于較大產(chǎn)量的井.推薦2: 調(diào)換轉(zhuǎn)動方向: 變速箱的傳動齒輪總在一個方向轉(zhuǎn)動導(dǎo)致磨損這也造成系統(tǒng)效率的降低或能耗. 可以通過調(diào)換電機(jī)的轉(zhuǎn)動方向來達(dá)到利用齒輪的未磨損面,但是這取決于傳動箱的設(shè)計(jì)。如果傳動箱容許這么做, 只需簡單地調(diào)換電機(jī)三
10、根導(dǎo)線中的兩根就可以調(diào)整傳動齒輪的轉(zhuǎn)動方向.,地面設(shè)備的推薦參考做法,,,,,推薦3: 上緊或更換傳動帶: 傳動帶太松能降低系統(tǒng)效率.上緊傳動帶可以使系統(tǒng)更有效率. 磨損的傳動帶應(yīng)該及時更換. 更換傳動帶的費(fèi)用一般都可以被節(jié)能所抵消,值得花費(fèi)。推薦4: 調(diào)整盤根盒: 盤根盒與光桿之間的松緊度不是越緊越好,太緊反而效率低甚至無效。盤根盒與光桿之間的松緊度最好是緊到在光桿上能見到些須油.盤根盒與
11、光桿之間的摩擦要達(dá)到不引起光桿變得燙手.使用自動調(diào)偏防磨盤根盒(在用)及節(jié)能盤根盒 推薦5:做好日常維護(hù): 抽油系統(tǒng)能耗大的問題有些可歸因于缺乏適當(dāng)?shù)木S護(hù). 包括象必須的檢修和潤滑(如防磨潤滑劑)或更換軸乘等基本維護(hù)。以及調(diào)平衡; 檢查線路并修正發(fā)現(xiàn)的高阻抗連接。這些工作細(xì)節(jié)常常對提高系統(tǒng)效率是最有意義的。,地面設(shè)備的推薦參考做法,,,,,圖形化管理:地面動態(tài)控制圖應(yīng)用,,用途:1:分類:掌握油區(qū)地面設(shè)備運(yùn)行
12、狀況2:為節(jié)能改造或?qū)嵤┐胧┨峁┠繕?biāo)井,如載荷利用率低于50%或功率利用率低于50%的井. 供決策。,,,,,,此圖可為電機(jī)更換或無功補(bǔ)償提供目標(biāo)井,,,,,,,,,,抽油系統(tǒng)效率測試,,,,,1、常規(guī)測試:(1) 示功圖測試 使用SG5-Ⅲ示功測試儀(2) 動液面測試 使用SGH2000型抽油井測試儀(3)電參數(shù)測試 使用3166型電能綜合測試儀(4)井口壓力錄取 讀取壓力表數(shù)據(jù)(5)計(jì)量產(chǎn)液量、
13、油量、取樣化驗(yàn)含水,,,,,,抽油系統(tǒng)效率的測試方法,,,,,PMTS2.1抽油機(jī)井系統(tǒng)效率測試儀特點(diǎn):1、自帶電源;2、可測電壓~1300V;3、測試速度快,每秒50組數(shù)據(jù);4、可作電力諧波分析;5、可同時測試功圖、動液面;6、高亮度640X480 TFT彩色液晶顯示屏;7、一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置PC104嵌入式高特能工業(yè)控制計(jì)算機(jī),體積小巧。8、以太網(wǎng)通信接口,與上位PC傳送數(shù)據(jù)速度快,使用方便。,2、一體化測試,
14、抽油系統(tǒng)效率的測試方法,,,,,主要測試內(nèi)容,電能測試:電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率功圖測試:抽油機(jī)井地面示功圖,光桿功率。動液面測試:抽油井油套環(huán)空液面深度。,現(xiàn)場資料的收集:電機(jī)、功率、極數(shù)等參數(shù);抽油機(jī)的減速比、平衡塊的數(shù)目、平衡位置等參數(shù)。室內(nèi)資料的收集:油田開發(fā)地質(zhì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),井下管柱數(shù)據(jù),生產(chǎn)數(shù)據(jù)與動態(tài)數(shù)據(jù)。,相關(guān)資料收集,,,,,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,,,抽油井系統(tǒng)效率測試計(jì)算表,,,,,C136
15、2井系統(tǒng)效率分析測試日期2006-9-1,2目前桿柱組合,1油井基礎(chǔ)數(shù)據(jù),系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,,,,泵況分析結(jié)果氣體影響:1.00,功圖 井號C1362測試日期2006-9-1沖程3.45沖次4.09最大載荷70.80最小載荷38.30,3泵況分析,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,4目前地面設(shè)備分析,,,,,,,,,,5功率測試分析,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,6系統(tǒng)效率,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,目
16、前在抽油機(jī)管理中通常用于判斷平衡與否的一個標(biāo)準(zhǔn)是平衡率,即抽油機(jī)上行最大電流與下行最大電流之比.認(rèn)為此值在0.85-1.1之間抽油機(jī)就是平衡的。實(shí)際上,電流平衡不能保證抽油機(jī)一定平衡。電流如果不平衡,抽油機(jī)肯定不平衡,電流平衡了抽油機(jī)也不一定平衡。要想真正看出抽油機(jī)的平衡情況,只有查看電功率曲線。,如果僅從電流曲線上看,該井是相當(dāng)平衡的,最大上行電流為43A,最大下行電流為49.6A,平衡率達(dá)0.87。但從功率曲線上就可以看出該井上沖程
17、出現(xiàn)負(fù)功,是平衡塊帶著電動機(jī)發(fā)電,這是一種極不平衡的情況。,34A,31A,從電參數(shù)判斷抽油機(jī)平衡:,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,從電參數(shù)判斷抽油機(jī)平衡:,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,抽油機(jī)平衡與系統(tǒng)效率:,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,調(diào)平衡就是要使減速器的輸出扭矩最小。 以抽油機(jī)最節(jié)能和最安全為標(biāo)準(zhǔn),抽油機(jī)最佳平衡的標(biāo)準(zhǔn)就是使電機(jī)輸入功率的均方根值最小。因?yàn)?曲柄扭矩與電機(jī)輸入功率大體成正比。使均方根功率最小,
18、也就是均方根扭矩最小,抽油機(jī)最安全,電機(jī)發(fā)熱量最少。,抽油機(jī)平衡問題:,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,P推薦=INT(MAX(P均方根/0.75,P最大/1.8))P均方根—決定電機(jī)發(fā)熱與最高效率P最大—決定最大扭矩,,,,抽油機(jī)平衡問題,,負(fù)功如果出現(xiàn)在光桿行程中點(diǎn)附近(曲柄位于90度或270度附近)就很容易通過調(diào)整平衡來消除。,負(fù)功出現(xiàn)在上下死點(diǎn)附近(曲柄位于0度或180度附近),就不可能通過調(diào)整平衡來消除。只有更換新型的抽油機(jī)或
19、對該抽油機(jī)進(jìn)行改造,采用異相曲柄才能解決,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,抽油機(jī)井井下診斷分析,,,,,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,供液不足,造成液擊,,,,,減速器齒輪磨損,毛刺反映出電機(jī)皮帶輪不正,電能曲線中的有用信息 :,系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)的使用,,,,,機(jī)抽井合理沉沒度研究,,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,,,系統(tǒng)效率是衡量抽油機(jī)井管理水平
20、的綜合性指標(biāo),合理沉沒度是提高系統(tǒng)效率的核心基礎(chǔ)。抽油泵在工作時需要一定的沉沒壓力(沉沒度)來打開進(jìn)油閥,沉沒度偏大則抽吸參數(shù)偏小,油井潛力和設(shè)備潛力沒完全發(fā)揮,產(chǎn)液量偏小,雖然充滿系數(shù)變大但有效舉升高度小,系統(tǒng)效率低,即供大于排;所用抽油桿和油管越多,投入材料費(fèi)用越多,同時桿、管失效機(jī)率也越大。沉沒度偏小則抽吸參數(shù)偏大,由于泵口氣體分離較多, 泵的充滿系數(shù)變小, 造成抽油泵供液不足,同樣會影響泵效,系統(tǒng)效率低,即排大于供。再考慮到?jīng)_
21、程損失和附加載荷的影響,沉沒度過大或過小都會降低系統(tǒng)效率,所以存在一個最優(yōu)或合理的沉沒度。也就是說,在地面設(shè)備已定的條件下,沉沒度是影響系統(tǒng)效率的關(guān)健技術(shù)參數(shù),確定合理的沉沒度對保證抽油井正常高效工作和節(jié)約生產(chǎn)成本都非常關(guān)鍵。合理沉沒壓力(度)是綱,綱舉則目張。本節(jié)從理論計(jì)算(唯理法)和 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(唯象法)兩方面考察這一問題.,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.1 油田系統(tǒng)效率與沉沒壓力(沉沒度)的關(guān)系,式中:h 沉沒度,m
22、。 Pin-----沉沒壓力 MPa; Pc為套壓;ρg ρo分別為氣,油相密度; g為重力加速度.Hpipe— 尾 管 管 鞋 深度,m; Hf--動液面深度m,泵的沉沒壓力(Pin)表示泵沉沒在動液面以下泵吸入口處流體的壓力。上沖程中在沉沒壓力(泵口壓力)作用下,井內(nèi)液體克服泵入口的阻力進(jìn)入泵內(nèi),此時液流所具有的壓力稱為吸入壓力P intake。此壓力作用于柱塞底部,產(chǎn)生向上載荷,它是使抽油桿柱下部受壓產(chǎn)生彎曲
23、的原因之一,也 影響著抽油泵內(nèi)氣液比和抽油泵泵效。,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.1 系統(tǒng)效率與沉沒壓力(沉沒度)的關(guān)系,按平均原油密度=0.823算,沉沒壓力Pin=1時,沉沒度=124m。(不考慮套壓時,換算公式:Pin=9.8 ρo HS/103). 含水井正常抽油時,泵吸入口以上的油套環(huán)形空間流體不發(fā)生流動。因此油水由于密度差而發(fā)生重力分異,使泵吸入口以上的環(huán)形空間的液柱不含水,而在吸入口以下為油水混合物。
24、故正常抽汲時油水界面穩(wěn)定在泵的吸入口處。 此時,流壓為:pf= [(H -L)ρ1g g +h ρo g]×10-6 ?。玴c,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,擬合回歸,,沉沒度與系統(tǒng)效率的多項(xiàng)式規(guī)律:1)沉沒度為350m時,系統(tǒng)效率最大.2)沉沒度小于350m時,隨著沉沒度的增大,系統(tǒng)效率也增大.3)沉沒度大于350m時,隨著沉沒度的增加,系統(tǒng)效率減小。,系統(tǒng)效率%,沉沒度m,2.1 油田系統(tǒng)效率與沉沒度的關(guān)系
25、,實(shí)測系統(tǒng)效率有效數(shù)據(jù)共112個做散點(diǎn)圖擬合沉沒度與系統(tǒng)效率的關(guān)系曲線,二者關(guān)系符合多項(xiàng)式:Y=a+bX+cX2+dX3+eX4 ...................... (2.1-1)式中:Y—系統(tǒng)效率,%;X—沉沒度,m;,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,,ηx={MPC[L-108.6(PC-PO)]}/[0.516PC +0.083k(1-fw)]其中:M=(BfP)/[1.46L(fP-ft)],理論計(jì)算,
26、2.1 油田系統(tǒng)效率與沉沒度的關(guān)系,,合理區(qū),,,參數(shù)偏大區(qū),參數(shù)偏小區(qū),漏失區(qū),,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,,系統(tǒng)效率%,,,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,,,Ηx = (H ηB fp)/ [ 1.39L(fp-ft)],在泵深一定、有效舉升高度(可近似等于動液面深度)一定的情況下,系統(tǒng)效率與泵效呈現(xiàn)正比關(guān)系,泵效越高則系統(tǒng)效率也越高。因此,提高系統(tǒng)效率與提高泵效,從生產(chǎn)角度上說是等價(jià)的。泵效數(shù)據(jù)量大,可把系統(tǒng)效率與沉沒度
27、的關(guān)系,轉(zhuǎn)化成泵效與沉沒度的關(guān)系研究 .,H=H動+(p油-p套)/ρ液g,2.2 :抽油機(jī)井系統(tǒng)效率與泵效的關(guān)系,,2:機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.3 泵效與沉沒度曲線擬合法確定合理沉沒度,MMF: ηB=(a*b + c*H沉^d) / (b+ H沉^d)系數(shù):a=27.17;b=1349.38;c=71.86;d=1.38,含水>80%時泵效與沉沒度擬合曲線,沉沒度m,泵效%,MMF: ηB=(a*b + c*H沉^
28、d) / (b+ H沉^d)系數(shù):a=33.35;b=5405.44;c=71.44;d=1.8 1,ηB=(36664.43 + 71.86*Hc^1.38) / (1349.38+ Hc^1.38),ηB=(180271.42 + 71.44*Hc^1.81) /(5405.44+ Hc^1.81),,2:機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.3 泵效與沉沒度曲線擬合法確定合理沉沒度,ηB=(3666
29、4.43 + 71.86*Hc^1.38) / (1349.38+ Hc^1.38),ηB=(180271.42 + 71.44*Hc^1.81)/(5405.44+ Hc^1.81),,2:機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.3 泵效與沉沒度曲線擬合法確定合理沉沒度,2)當(dāng)含水>80%時,泵效在沉沒度300m時,泵效隨沉沒度變化的幅度變小。說明,當(dāng)含水>80%時,保持200~300m的沉沒度較合理。 3)當(dāng)含水400m
30、時,泵效隨沉沒度變化的幅度變小。說明,當(dāng)含水<80%時,保持300~400m的沉沒度較合理。,1):在一定沉沒度的范圍內(nèi),泵效隨沉沒度的增加而迅速增大,當(dāng)沉沒度超過一定值后,泵效隨著沉沒度而增大的幅度變小。含水率大,合理沉沒度??;含水率小,合理沉沒度大。,,2:機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.4: 理論泵效計(jì)算法確定合理沉沒度,ηB=(BPC)/[0.516PC+0.083k(1-fw)],ηB=η1 η2 η3 η4η1——沖程損
31、失,%; η2——充滿程度,%;η3——漏失量,%; η4——余隙體積,% 理論計(jì)算表明與擬合方程是一致的,沉沒壓力的合理范圍也在2MPa~4MPa內(nèi)。換算成沉沒度,其合理范圍在250~450米內(nèi)。,,2:機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.4: 理論泵效計(jì)算法確定合理沉沒度,ηB=(BPC)/[0.516PC+0.083k(1-fw)],ηB=η1 η2 η3 η4η1——沖程損失,%; η2
32、——充滿程度,%;η3——漏失量,%; η4——余隙體積,% 理論計(jì)算表明與擬合方程是一致的,沉沒壓力的合理范圍也在2MPa~4MPa內(nèi)。換算成沉沒度,其合理范圍在250~450米內(nèi)。,,2:機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.4: 理論泵效計(jì)算法確定合理沉沒度,泵效隨氣油比變化的總趨勢是隨著氣油比的增大而下降,相應(yīng)地要求沉沒度增大。特別是氣油比大于200m3/t以后,泵效明顯有一下降臺階。,,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研
33、究,C1015_2006-10-24_1產(chǎn)能預(yù)測,彩43_2006-10-16_1產(chǎn)能預(yù)測,2.5: 最大產(chǎn)量法確定合理沉沒度,C1059,---,最大產(chǎn)液量:35.79; 流壓:2.22,最大產(chǎn)液量:69.79; 流壓:2.37,最大產(chǎn)液量:27.8; 流壓:1.9,,,2 :機(jī)抽井合理沉沒度研究,2.5: 最大產(chǎn)量法確定合理沉沒度(滴12井區(qū)),D1014_IPR曲線最大產(chǎn)液量(t/d):37.34流壓(MPa)1.96,最大
34、產(chǎn)量對應(yīng)流壓計(jì)算統(tǒng)計(jì),滴12井區(qū)八道灣組油藏抽油井的合理沉沒壓力可以確定為1.8MPa,對應(yīng)的合理沉沒度為200米左右?! 「鶕?jù)統(tǒng)計(jì),26口井的平均套壓為2.5MPa,已經(jīng)高于合理沉沒壓力,需要通過調(diào)整和控制套壓,恢復(fù)油井動液面來保證油井趨于合理的沉沒壓力及沉沒度。,D2井_IPR曲線最大產(chǎn)液量(t/d):30.87流壓(MPa)1.39,,2:機(jī)抽井合理沉沒度研究,,2.6: 綜合確定合理沉沒度,表2.1 彩南油田抽油井的合理沉
35、沒度范圍的標(biāo)準(zhǔn),綜上所述,通過對現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,研究影響深井泵泵效的各種影響因素,通過“唯象”和“唯理”兩種方式,得出含水率、氣油比、沉沒度與泵效的內(nèi)在關(guān)系,從而可以確定出油田抽油井的合理沉沒度范圍的標(biāo)準(zhǔn)(見表2.1)(供討論參考),,3: 油田提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.1:合理調(diào)整沉沒度,優(yōu)化泵掛深度,沉沒度反映了油井的動態(tài)供排關(guān)系,具有一定的可調(diào)性,即泵掛深度是可以優(yōu)化的。從沉沒度分級分布圖看,呈現(xiàn)“兩極分化”現(xiàn)象,即
36、中間小,兩頭大的特點(diǎn)。 133口井平均沉沒度超過1000m,平均泵深1727m;平均泵效達(dá)到62.2%,雖泵效高于全區(qū)水平,但系統(tǒng)效率低。需采取以上提泵掛為主要措施,如條件允許,可在部分井調(diào)大參數(shù)、換大泵等工藝措施。,若把133口井平均上提泵掛500m,將節(jié)省66500m油管和抽油桿。分別將節(jié)省資金(66500m×13.11kg/m÷1000)×8061元/t=702.7萬元,66500m×26.
37、5元/m=176.2萬元。合計(jì):878.9萬元。 此外,按油田抽油井平均百米噸液耗電1.3(kW.h/t/100m)估算,平均日產(chǎn)液按18.5t計(jì)算,將日節(jié)電約18.5t/t×1.3kW.h/t/100m×500m×133=15993kW.h,則年節(jié)電15993kW.h×360t=576(萬k W .h),年節(jié)電費(fèi):576(萬k W. h)×0.37元/ k W .h=
38、213萬元。 材料費(fèi)與電費(fèi)節(jié)約合計(jì)為:1092萬元。,,3: 彩南油田提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.1:合理調(diào)整沉沒度,優(yōu)化泵掛深度,三工河,平均泵深1650m左右;二是西山窯和石樹溝,平均泵深1900m左右。 φ38和φ44的泵,沖程按4.2m計(jì)算,沖程損失分別達(dá)到0.45米和0.60米。沖程損失率分別為9%;12%。沖程損失與泵深的平方成正比,泵掛越深沖程損失越大,泵徑越大沖程損失也越大如果平均上提泵掛到122
39、5m,則沖程損失分別降低到0.19m和0.26m。沖程損失率分別為4.5%、6.2%,降低幅度可達(dá)到50%以上.,,3: 彩南油田提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.1:合理調(diào)整沉沒度,優(yōu)化泵掛深度,泵深超過1800m后,日產(chǎn)液下降很明顯,可以作為警戒線;泵深超過1600m后,井下失效井?dāng)?shù)開始上升, 1800m后直線上升。1600m泵掛是個坎,1800米是警戒。,國外研究表明,在其他條件相同時,泵閥縫隙處的漏失液量與舉升高度的平方根成正比
40、 ,凡兒的磨損速率又與漏失量的立方成正比。換句話說,泵深增加一倍,凡兒的磨損速率將增加 倍。,,,3: 提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.2 定壓放氣恢復(fù)油井動液面,如C1271井,沉沒度僅24米,泵深1299米,但套壓5MPa,產(chǎn)液量37t/d,含水率56%,泵效51%。,,,3: 提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3 合理優(yōu)化調(diào)整沖次及沖程,,,3: 彩南
41、提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3.1 合理優(yōu)化調(diào)整沖次,,,沖次與舉升效率的關(guān)系曲線(泵徑44mm、泵深800m、沖程1.8),沖次與系統(tǒng)效率的關(guān)系曲線(泵徑56mm、泵深1200m、沖程2.1),結(jié)論:沖數(shù)越大,系統(tǒng)效率和泵效越低,油井免修期也越短。,,3: 彩南提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3.1 合理優(yōu)化調(diào)整沖次,,,3: 彩南提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3.1 合理優(yōu)化調(diào)整沖次,,ηp=Q/1440fpsn=k
42、/n式中:k=Q/1440fps。在其他參數(shù)不變時,降低沖次可以有效地提高機(jī)抽井的泵效率。,,3: 彩南提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3.1 合理優(yōu)化調(diào)整沖次,,目前最小沖次為4次/min受制于機(jī)器。而4次/分以下到1.4次/分的沖數(shù)實(shí)際需要量不小,井?dāng)?shù)不少。待解決調(diào)慢沖數(shù)問題.建議試驗(yàn)二次減速器通過調(diào)節(jié)皮帶輪的大小可以多級調(diào)小沖次.在抽油機(jī)的電動機(jī)與減速箱輸入軸之間加入一級減速裝置,以降低抽油機(jī)的沖次,同時降低了驅(qū)動電動機(jī)
43、的運(yùn)行功率,不但達(dá)到節(jié)能降耗的目的,而且減少了三抽設(shè)備的磨損,延長了油井免修期。,圖1 帶輪偏置式減速裝置結(jié)構(gòu)示意圖,,3: 彩南提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3.1 合理優(yōu)化調(diào)整沖次,,,,無中間減速裝置時:電機(jī)功率 N無=Mn/(9549Nηi變in) (1)有中間減速裝置時:電機(jī)功率 N減=Mn/(9549Nηi變inη1i)
44、 (2)(η1——新增皮帶傳動效率,一般為85%~95%)可見,應(yīng)用減速裝置后電機(jī)功率可下降η1i倍,這正是減速裝置的節(jié)能所在。,,,3: 彩南提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3.2 合理優(yōu)化調(diào)整沖程,,,,3: 彩南提高系統(tǒng)效率工藝措施研究,,3.3.2 合理優(yōu)化調(diào)整沖程,,目前機(jī)抽井4.2m沖程應(yīng)用最多。日產(chǎn)液量大,泵效高,系統(tǒng)效率高,免修期長的井都較為集中在4.2m沖程的機(jī)抽井。理論分析也表明長沖程有利
45、于減少沖程損失,提高泵效和系統(tǒng)效率。。,β=1.26×10-7L2/S,沖程損失率β=1.26×10-7L2/S。沖程損失率與泵深的平方成正比,與沖程成反比。左圖是不同泵深時的沖程損失率與沖程的關(guān)系曲線。因此,盡量使用長沖程小沖次是提高泵小和系統(tǒng)效率的必然選擇。,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.4 合理選擇配置泵徑,一般選擇徑泵的排量都是由式:Q=1131SnD2ηρ計(jì)算:但分析則用λ=Ap ρ L2 E
46、(Ar + At) ;柱塞面積與下泵深度的平方成反比,同時沖程損失與柱塞面積成正比 。 目前最小泵徑38mm泵如果使用長沖程(4.2m),日產(chǎn)液低于8t/d的話,則需要把沖次調(diào)小至1.5次/分。。,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.4 合理選擇配置泵徑,對于低產(chǎn)井,要達(dá)到長沖程(4.2m)、慢沖次的目標(biāo),客觀上就要求形成φ32mm、φ28mm等規(guī)格的泵。大流道系列小直徑桿式抽油泵可供選擇,可擴(kuò)展有桿泵的排量與深度范圍。從圖中
47、可看出,沖數(shù)增大,在相同的泵徑下,則要求的產(chǎn)液量也增大。比如目前受最小沖次為4限制,要達(dá)到泵效60%,就只能縮小泵徑。,,,3: 彩南提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.5 合理優(yōu)化調(diào)整防沖距,防沖距的大小直接影響泵效和井的正常生產(chǎn)。防沖距過小易碰泵而使沖程損失增大,或引起泵筒襯套錯亂,甚至將泵筒頓落井下;防沖距過大可能使柱塞上沖程時脫出泵筒而減產(chǎn)或不出油。碰泵時抽油桿下部常處于交變載荷與振動的交錯狀態(tài),也是造成斷脫的成因之一。合理調(diào)小防
48、沖距,使柱塞以下即沖程下死點(diǎn)到固定閥座之間的容積盡量最小,目的就在于盡量減少氣體所占的體積,防止氣鎖,提高泵效。,防沖距過小、活塞碰固定閥的示功圖,管式泵活塞脫出工作筒,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.5 合理優(yōu)化調(diào)整防沖距,防沖距的大小為下列五項(xiàng)影響因素之和:當(dāng)泵深1700m時,大約為0.6m。 1)抽油桿在自重作用下的伸長變形:泵深1700m時,伸長變形λ=10cm 。2) 上下沖程時終了時抽油桿的慣性伸長:沖程為4.
49、2m、泵深1700m時,沖次4次/分時,慣性伸長4.95cm;沖次6次/分時,慣性伸長11.14cm。3) 抽油桿重力作用下引起的油管伸長變形 :泵深1700m時,油管伸長3cm。若油管下端錨定,則油管伸長為零,沖程損失減少。這就是深抽(泵深超過1700米)時,油管錨定能增加產(chǎn)液量的根據(jù)。,抽油桿在自重作用下的伸長,慣性伸長,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.5 合理優(yōu)化調(diào)整防沖距,4)油管內(nèi)液柱壓力作用下引起的抽油桿伸長和油
50、管縮短:泵深1700米時,抽油桿伸長和油管縮短量之和為56.7cm。就沖程損失來說,油管縮短量與抽油機(jī)上下沖程時終了時抽油桿的慣性伸長差不多可以抵消。,,5)油管內(nèi)抽油桿的彎曲:油管內(nèi)抽油桿的彎曲,一般來說,桿越細(xì)造成的沖程損失越大。其計(jì)算比較復(fù)雜,根據(jù)國內(nèi)外計(jì)算結(jié)果統(tǒng)計(jì):在φ73mm(27/8")油管中,φ25mm抽油桿長1000m,彎曲21mm; φ22mm抽油桿長1000m,彎曲42mm;φ19mm抽油桿長1000m,彎
51、曲68mm,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.6 合理配置尾管,研究表明,當(dāng)油井產(chǎn)量小于給定條件下的臨界產(chǎn)量Qc(m3/d)時,將會發(fā)生油水滑脫而使水積聚;隨著產(chǎn)量增加,滑脫速度減小,達(dá)到臨界產(chǎn)量后滑脫消失。合理配備尾管可以減小或消除井下積水,從而使得產(chǎn)液量增加及泵效提高。臨界產(chǎn)量可以用下式計(jì)算:,,,圖3.6-1,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,,關(guān)于 抽油井尾管的配置長度: 抽油井配置尾管后,相當(dāng)于增加了
52、沉沒壓力。所以,應(yīng)該根據(jù)本油田的合理沉沒壓力來計(jì)算和確定配置尾管的長度。若忽略泵入口設(shè)備的阻力和油管外動液面以上氣柱重力(兩者可相互抵消一部分),沉沒壓力Pin為套壓與油管外動液面以下液柱靜壓之和: Pin =pc +h ρL g (1 ); 根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和理論計(jì)算,已知彩南油田的合理沉沒壓力為2MPa,折算合理沉沒度250m(按平均原油密度=0.823、沉沒壓力為1MPa時,沉沒度
53、=124m)。故彩南油田一般可以取合理沉沒度的1/5…1/3作為尾管長度。,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,,從圖3.6-1中可以得出幾條結(jié)論: 1)臨界產(chǎn)量隨尾管尺寸的大小而增減,含水過20%后,臨界產(chǎn)量隨含水的增大而減小。當(dāng)含水達(dá)70%時,臨界產(chǎn)量為零。彩南大多數(shù)抽油井含水率都大于70%,均無需加尾管。 2)含水率小于70%的抽油井,統(tǒng)計(jì)有94口,除4口井的實(shí)際產(chǎn)量大于無尾管時的臨界產(chǎn)量,不會產(chǎn)生
54、井下積水,其余90口井的實(shí)際產(chǎn)液量都小于無尾管時的臨界產(chǎn)量,需加尾管。 3)有35口含水率小于70%,產(chǎn)液量15~55t/d的抽油井,需要加Φ(27/8“)尾管。 4)有36口含水率小于70%,產(chǎn)液量5~22 t/d的抽油井,加Φ(1.9")尾管后。實(shí)際產(chǎn)液量可以高于加Φ(1.9")尾管后的臨界產(chǎn)量。5)19口含水率小于70%,產(chǎn)液量1~12t/d的抽油井,則需要更小尺寸的尾管。這就是虹
55、吸管的原理。加尾管需考慮氣油比因素,氣大慎重.,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.8 控制含水上升速度,含水率%,產(chǎn)液單耗,含水率%,當(dāng)含水率超過85%之后,產(chǎn)液(油)單耗急劇上升 .,產(chǎn)油單耗,,,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,3.8 控制含水上升速度,,,,,,,含水率上升也直接導(dǎo)致檢泵周期的縮短。桿泵失效比例大幅度上升,含水率80%~90%時桿斷出現(xiàn)約占20%比例的平臺現(xiàn)象,含水率一旦越過90%,桿斷急劇上升。,3.
56、8 控制含水上升速度,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,,,,,3.9 提高功率因數(shù)措施,3: 提高系統(tǒng)效率措施研究,油田公司在推廣應(yīng)用的是把普通電機(jī)改造成自變功率電機(jī)的技術(shù),不需要電容補(bǔ)償裝置而達(dá)到相關(guān)要求。基本原理是把補(bǔ)償電流引入電機(jī)內(nèi)部;從而減低電機(jī)的運(yùn)行電流、提高運(yùn)行功率因數(shù),使虛擬電機(jī)的功率由0~100%間變化,有效提高電機(jī)變功率的幅度即電動機(jī)的過載能力。具有隨著負(fù)荷的大小自動變化功率,并且啟動電流小、運(yùn)行電流小、運(yùn)行效率
57、和功率因數(shù)高的特點(diǎn),解決游梁式抽油機(jī)上安裝的電機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的功率因數(shù)過低和效率低的現(xiàn)象。,無功補(bǔ)償和低壓線改造雖不能提高抽油機(jī)的系統(tǒng)效率,但確可以減少電網(wǎng)損失。通過采用這些技術(shù),可有效地降低網(wǎng)損,基本上可實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)的優(yōu)化運(yùn)行。,Y-△智能轉(zhuǎn)換配電箱75臺,,,延長檢泵周期工藝研究,,,,4 延長檢泵周期工藝研究,,4.1井下系統(tǒng)失效類型分析,,,4 延長檢泵周期工藝研究,,桿管泵失效比例,泵失效比例,油田井下桿管泵失效,泵的失效比
58、例最大,占58%,按井下部件分類:,,,延長檢泵周期工藝研究,,1:桿斷成因分類,,,延長檢泵周期工藝研究,,1:疲勞桿斷的分布特征,井筒全程的抽油桿都存在疲勞斷裂的現(xiàn)象,有兩處是相對多發(fā)井段,即800~1200米和1600~2000米。這兩處合計(jì)占了74%。也就是說,74%的疲勞桿斷都發(fā)生在19㎜的抽油桿身上。因?yàn)橐酝患墬U(22㎜)下深很少超過800米。值得注意的是1600~2000米這一段的疲勞桿斷數(shù)量最大,可能與偏磨關(guān)系較大,但
59、肉眼很難判斷,故都?xì)w入了疲勞桿斷。,,,4 延長檢泵周期工藝研究,,偏磨桿斷及管破的分布特征,桿斷1300米之上只有5井次,只占12%。1300米以下則占了88%。偏磨管破相當(dāng)集中地發(fā)生在1600以下,占到86%。,,,延長檢泵周期工藝研究,,1:下行阻力----(歐拉理論)2:法向力----(側(cè)向力理論)3:桿柱振動----(振動理論)4: 井斜-------(局部影響)5: 泵活塞效應(yīng)-----(油管蠕動)
60、 是造成偏磨和疲勞桿管斷的主要原因,其理論為防治失效措施提供指導(dǎo)。,井下系統(tǒng)偏磨成因研究,,,延長檢泵周期工藝研究,,,歐拉載荷方程,,,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,下部: 軸向彎曲引起的側(cè)向力影響較大上部:振動力影響較大全井:液體法向力影響較大局部:井筒彎曲影響,,,4 延長檢泵周期工藝研究內(nèi)容,,,C2872,下部: 軸向彎曲引起的側(cè)向力影響最大,,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,,,當(dāng)桿位于上下死點(diǎn),桿速為0。此
61、時桿兩側(cè)的側(cè)向力差值最小,桿從彎曲態(tài)恢復(fù)到拉伸態(tài)。在一個沖程中,桿在側(cè)向力作用下將在油管內(nèi)起碼橫向運(yùn)動2次。按沖次5次/分算,則桿一年將橫向運(yùn)動:5*2*60*24*365=5256000次。 偏磨同時極大地加劇了桿斷的幾率。按沖次10次/分算,一年總計(jì)沖次:10*60*24*365=5.256×106次。抽油桿平均使用壽命為2×107次;(換成年:2×107/5.256×106=3.8
62、年.)泵的平均使用壽命5×106次,換算成年也是一年,但按沖次5次/分算,接近兩年。這也是調(diào)小沖次的原因.(抽油桿平均使用壽命為2×107次;泵的平均使用壽命5×106次),,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,抽油桿柱的變速運(yùn)動及承受交變載荷將使桿柱產(chǎn)生振動。一個行程振動6-8次。 振動主要使得中和點(diǎn)上移,加大了偏磨的范圍。尤其表現(xiàn)在高氣油比井上,如液擊振動。 振動也加大了偏磨的程度和桿
63、斷的幾率。因?yàn)檎駝訉⒃黾映橛蜅U彎曲沖擊的動量和沖量。,3:振動理論,,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,4:泵的活塞效應(yīng),當(dāng)油管下部未錨定而自由懸掛時,在上行程時泵的"活塞效應(yīng)"使油管柱底部受到一個向上的虛擬力作用而發(fā)生螺旋彎曲變形,此時抽油桿柱因受較大的張力而基本保持直線狀態(tài),從而使抽油桿柱與螺旋彎曲的油管每隔一定距離就相互接觸而偏磨。目前,許多抽油桿偏磨的油井,大多數(shù)油井油管的底部都有尾管,能抵消一部分虛擬力。因
64、此這一成因一般都認(rèn)為影響較小。,,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,完成井身軌跡庫的建立(615口井),把數(shù)據(jù)庫中井身靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為直觀的井身軌跡。,5:井斜因素,,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,抽油桿斷裂失效機(jī)理及表現(xiàn)形態(tài),抽油桿服役過程中,由于承受變動載荷或反復(fù)承受應(yīng)力和應(yīng)變,即使所受的應(yīng)力低于屈服強(qiáng)度(屈服強(qiáng)度或屈服點(diǎn)低于抗拉強(qiáng)度)也會導(dǎo)致裂紋萌生和擴(kuò)展,以至材料斷裂而失效,這一全過程,稱為疲勞。材料的疲勞破壞,往往由局部的應(yīng)
65、力集中引起裂紋萌生而造成,該裂紋萌生處稱為疲勞源,或疲勞核。疲勞斷裂過程包括三個階段;(1)反復(fù)塑性變形導(dǎo)致局部應(yīng)變(應(yīng)力集中);(2)局部化應(yīng)變的結(jié)果產(chǎn)生初始裂紋;(3)裂紋擴(kuò)展,最終發(fā)生失效、斷裂。因此,疲勞破壞過程總有明顯的三個組成部分:裂紋萌生、裂紋擴(kuò)展和最終斷裂。,,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,,,,,,,新抽油桿的直線度,按API標(biāo)準(zhǔn),每12 inches不得超過1/16 inch(相當(dāng)于每3米不得超過1.5毫
66、米),,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,,,,,彩南產(chǎn)出水的PH大于7,屬于堿性水,基本可以排除CO2 腐蝕。彩南油田采出水的硫酸鹽還原菌含量遠(yuǎn)高于注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到了103個/mL;硫化物的含量非常高,達(dá)到了10 mg/L,H2S腐蝕是彩南油田主要的腐蝕因素。地層水性質(zhì)為重碳酸鈉型,總礦化度為10845mg/l,氯離子含量為:5000 mg/L左右。按中科院所訂的金屬耐蝕性標(biāo)準(zhǔn): CL- 離子濃度大于3550 mg/L時,使用不
67、銹鋼要慎重, CL- 離子濃度大于21000 mg/L時,絕對不能使用。氯化物腐蝕在彩南油田是一個可疑的腐蝕因素。,抽油桿斷裂失效機(jī)理及表現(xiàn)形態(tài),,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,,,,,,,,,油井水的腐蝕性隨著氯化物濃度的增加而增加。緩蝕劑對于高濃度氯離子井液中的抽油桿很難達(dá)到防護(hù)目的。氯化物腐蝕對碳鋼抽油桿的腐蝕要比對合金鋼的抽油桿腐蝕要嚴(yán)重。因?yàn)镃L- 離子活性很強(qiáng),經(jīng)常是優(yōu)先吸附于金屬表面,很容易穿過金屬表面,在油水混合流的
68、作用下, 金屬表面受到局部破壞并與金屬局部發(fā)生陽極溶解,如此一來, 形成腐蝕坑點(diǎn)。 選用井下設(shè)備須考慮流體性質(zhì),對材質(zhì)須明確要求!,抽油桿斷裂失效機(jī)理及表現(xiàn)形態(tài),,,延長檢泵周期工藝研究,,,,,,,,,,,,,,目前有HY和HL兩種高強(qiáng)桿:HY高強(qiáng)桿是工藝性高強(qiáng)桿, HL屬于材料性高強(qiáng)桿。如金成公司采用20CrMoA 、35CrMoA鋼經(jīng)中頻淬火和箱式爐回火加工成D級桿, H級桿還要經(jīng)過一道表面淬火工序形成淬硬層就成為
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