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文檔簡介
1、<p> 淺談?dòng)绊戅D(zhuǎn)油站泵管壓差超高的因素</p><p> [摘 要]喇十四注水站是1991年投產(chǎn)運(yùn)行的,當(dāng)前運(yùn)行現(xiàn)狀為泵出口壓力在17.0Mpa以上,管壓16.2Mpa,泵管壓差超過0.8Mpa。嚴(yán)重超過生產(chǎn)管理指標(biāo)規(guī)定的泵管壓差≤0.5Mpa。由于泵管壓差過大,系統(tǒng)效率低,一方面使設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)受到影響,設(shè)備的潛能沒有充分地發(fā)揮,從而造成電能和效率的極大浪費(fèi)。針對此問題,我們對1#注水泵進(jìn)
2、行了減級處理,提高了設(shè)備有效利用率,節(jié)約了電能,從而提高了注水系統(tǒng)效率,有效地降低了泵管壓差。 </p><p> [關(guān)鍵詞]泵壓 管壓 泵管壓差超高問題 </p><p> 中圖分類號:F161 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)25-0338-01 </p><p><b> 一、基本概況 </b></p&
3、gt;<p> 三礦喇十二注水站位于六廠三礦東側(cè),1989年建站并投產(chǎn)運(yùn)行的,全站共有D300-150A×11型泵兩臺,相應(yīng)的配套YK2240-2/990電機(jī)兩臺,負(fù)責(zé)六廠三礦東側(cè)56#、57#、58#配水間的外輸注水任務(wù)。 </p><p><b> 二、現(xiàn)狀分析 </b></p><p> 1、喇十二注水站目前負(fù)責(zé)56#、57#、58
4、#配水間的外輸任務(wù),1#、2#機(jī)組D300-150A×11型注水泵額定揚(yáng)程為1790m,額定流量為300m3/h,軸功率為1906KW,泵效為79.5%。YK2240-2/990型電機(jī)額定電流為240A,額定功率為2240KW。通過電機(jī)和泵的參數(shù)對比發(fā)現(xiàn),在正常運(yùn)行中保證不憋壓情況下以電機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)為準(zhǔn)。 </p><p> 也就是說電機(jī)在額定電流不超過240A的狀態(tài)下工作,注水泵的泵壓和管壓壓差應(yīng)不
5、大于0.5Mpa為佳,實(shí)際工作中的泵壓是17.0Mpa,管壓16.2Mpa。電機(jī)正常運(yùn)行已達(dá)到額定電流240A,而注水泵明顯是憋壓運(yùn)行的,沒有在最佳狀態(tài)下工作,因此離心泵沒有更好的發(fā)揮其功能,反而造成了設(shè)備效率的損耗。 </p><p> 2、從系統(tǒng)效率公式上看:η系統(tǒng)=η泵×η電機(jī)×η管網(wǎng)。系統(tǒng)效率與注水泵效率、電機(jī)效率、管網(wǎng)效率有著密切的關(guān)系,注水泵效率、電機(jī)效率、管網(wǎng)效率的高低直接影響
6、著注水系統(tǒng)效率的高低。 </p><p> 而在離心泵轉(zhuǎn)換能量過程中,不是所有的機(jī)械能都成為有效功,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不可避免地會(huì)有各種能量損失。因此要提高泵效,做到合理地使用離心泵,應(yīng)將離心泵水利損失、機(jī)械損失、容積損失減少到最小,水利損失主要發(fā)生在吸液室,葉輪流道,導(dǎo)葉和泵殼中,有阻力損失和沖擊損失兩種。當(dāng)泵憋壓時(shí),由于流體和各部分流道壁面摩檫而產(chǎn)生的摩檫損失以及因流道斷面擴(kuò)散而引起的局部損失的加大和流體進(jìn)入葉輪導(dǎo)葉時(shí)
7、,與葉片發(fā)生沖擊而引起的能量損失的增加,影響了泵效和管網(wǎng)效率。 </p><p> 從而影響了泵的系統(tǒng)效率;而泵憋壓還引起容積損失,主要是由于高壓液體在泵內(nèi)竄流向泵外漏失引起的,一部分高壓液體經(jīng)葉輪與泵殼密封環(huán)之間的間隙,竄向進(jìn)口低壓區(qū),以及部分液體經(jīng)軸與泵殼的軸密封外置外漏,從而使實(shí)際流量降低。泵內(nèi)竄流造成的容積損失的加大,同時(shí)也造成密封環(huán)等密封裝置的損壞降低了零部件的使用壽命,也降低了泵、管網(wǎng)和系統(tǒng)效率;泵
8、的憋壓運(yùn)行,還造成葉輪蓋板兩側(cè)面與液體之間的損失以及泵軸在密封裝置、軸承等機(jī)件間旋轉(zhuǎn)時(shí)的摩擦損失。 </p><p> 3、泵管壓差過大通過軸功率對比看的會(huì)更清楚,這臺機(jī)組的電機(jī)功率是2240KW,而注水泵的軸功率是1906KW,根據(jù)設(shè)備的管理規(guī)定,注水電機(jī)的功率應(yīng)是注水泵功率的1.2-1.4倍,而我站的電機(jī)功率只是泵功率的1.17倍,還沒有達(dá)到設(shè)備要求的最低限,屬小馬拉大車的情況,造成設(shè)備匹配不合理的現(xiàn)象。
9、</p><p> 三、泵管壓差過大的處理方法 </p><p> 1、通過運(yùn)行中數(shù)據(jù)分析以及設(shè)備性能參數(shù)和對主水壓力分析,我們建議: </p><p> 對高壓注水泵進(jìn)行減級 </p><p> 注水泵是多級式離心泵,實(shí)質(zhì)上同多臺單級離心泵串聯(lián)起來運(yùn)行一樣,減去一級或兩極照??梢赃\(yùn)行??梢杂谜{(diào)整葉輪級數(shù)的方法,來調(diào)整離心泵的壓力和排
10、量。減級的條件主要視泵站運(yùn)行時(shí)的泵管壓差而定。在電機(jī)滿載情況下,泵管壓差為單級葉輪壓力的1.1-1.2倍,就可以減去一級,我站的泵管壓差在0.8Mpa,按照規(guī)定可減去一級,減級后參數(shù)會(huì)有所變化,其額定泵壓下降,其它參數(shù)變化不大,可見減級對泵管壓差的影響很大,這種方法是比較可取的。 </p><p> 2、對注水泵的葉輪進(jìn)行切削 </p><p> 切割葉輪直徑就是將泵的葉輪在車床上車小
11、,從而改變水泵的性能和性能曲線,來達(dá)到調(diào)節(jié)泵管壓差的目的,泵葉輪切小后,泵的各項(xiàng)性能也會(huì)按照一定規(guī)律變化。葉輪切割公式為:Q前/Q后=D前/D后;H前/H后=(D前/D后)2;N前/N后=(D前/D后)3。 </p><p> D前:切割前泵葉輪的直徑; </p><p> D后:切割后泵葉輪直徑; </p><p> Q前:切割前泵的流量; </p&g
12、t;<p> Q后:切割后泵的流量; </p><p> N前:切割前泵軸功率; </p><p> N后:切割后泵的軸功率。 </p><p> 水泵切割后,效率不變或有的下降,但下降不多,若切割太多時(shí),效率會(huì)下降得很多,這樣就不合理了。 </p><p><b> 3、更換注水電機(jī) </b>&
13、lt;/p><p> 現(xiàn)注水電機(jī)容量為2240KW,額定電流為240A,注水泵軸功率是1906KW,根據(jù)設(shè)備的管理規(guī)定,注水電機(jī)的功率應(yīng)是注水泵功率的1.2-1.4倍,D300-150A×11型泵應(yīng)配備容量為2500-2800KW的電機(jī),才能發(fā)揮該注水泵的效能,而在這個(gè)電機(jī)容量范圍內(nèi)應(yīng)使用2500KW的電機(jī),因此建議更換相匹配的電機(jī),使電機(jī)與配套注水泵的功率和負(fù)荷匹配合理,從而提高機(jī)泵的效率。 </
14、p><p> 四、方案實(shí)施產(chǎn)生效益估算及投入費(fèi)用 </p><p> 針對喇十二注水站現(xiàn)狀情況分析,我們選用了對高壓注水泵減級的處理方案,在2007年10月17日對1號注水泵進(jìn)行了減掉一級葉輪,1號注水泵是D300-150A×11型泵,設(shè)計(jì)揚(yáng)程1790m,流量300m3/h,軸功率1906KW,泵效是79.5%。該泵投產(chǎn)后,電機(jī)在滿負(fù)荷狀態(tài)下(該泵的配套功率為2240KW)運(yùn)轉(zhuǎn),
15、泵壓為17.0Mpa,管壓16.2Mpa,泵管壓差0.8Mpa,超過公司要求泵管壓差不大于0.5MPa的規(guī)定,流量在386m3/h,單耗5.7KWh/m3,減級后1號注水泵的各項(xiàng)參數(shù)都有較大變化,現(xiàn)將減級前后設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)對比表如下: </p><p> 針對喇十二注水站現(xiàn)狀情況分析,我們選用了對高壓注水泵減級的處理方案,在2007年10月17日對1號注水泵進(jìn)行了減掉一級葉輪,1號注水泵是D300-150A
16、15;11型泵,設(shè)計(jì)揚(yáng)程1790m,流量300m3/h,軸功率1906KW,泵效是79.5%。該泵投產(chǎn)后,電機(jī)在滿負(fù)荷狀態(tài)下(該泵的配套功率為2240KW)運(yùn)轉(zhuǎn),泵壓為17.0Mpa,管壓16.2Mpa,泵管壓差0.8Mpa,超過公司要求泵管壓差不大于0.5Mpa的規(guī)定,流量在386m3/h,單耗5.7KWh/m3,減級后1號注水泵的各項(xiàng)參數(shù)都有較大變化。 </p><p> 通過上表可以看出:1號機(jī)組在保持原
17、有流量的基礎(chǔ)上,降低了泵壓、泵管壓差,使之在合理范圍內(nèi),單耗和耗電量大幅度降低,減級后的電能比減級前每小時(shí)降低了318KW,全天節(jié)約電量7632KW,一年下來就可以節(jié)省279萬度電,折合人民幣167.1萬元。 </p><p> 五、方案實(shí)施所需費(fèi)用 </p><p> 廠每臺減級給機(jī)泵廠費(fèi)用5萬元。 </p><p> 六、現(xiàn)在我們通過這臺注水泵減級對比,有
18、以下幾點(diǎn)體會(huì): </p><p> 1、減級給我們帶來的最大好處就是耗電量的降低,使企業(yè)節(jié)約了大量的能源,節(jié)省了大量的資金,從而在設(shè)備減級達(dá)到節(jié)能降耗中取得第一手資料。 </p><p> 2、方案實(shí)施后泵的各項(xiàng)參數(shù)趨向合理化,泵壓降低,泵管壓差減小,提高了設(shè)備的有效利用率,充分發(fā)揮離心泵的潛能,從而提高了系統(tǒng)效率。 </p><p> 3、經(jīng)濟(jì)效益顯著,減級
19、的需要費(fèi)用只有5萬元,1號注水泵減級每年在節(jié)電方面費(fèi)用就是167.1萬元,做一次5萬元的減級,每年可節(jié)省167.1萬元的資金,這種好處是顯而易見的。 </p><p> 七、相關(guān)知識鏈接: </p><p> 1、離心泵:流體經(jīng)葉輪后改變了流動(dòng)方向,葉輪的吸入口與排出口成直角流體經(jīng)葉輪后 </p><p> 流動(dòng)方向與軸線成直角這種設(shè)備稱為離心泵。 </
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