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文檔簡介
1、<p> ICEAS工藝污水處理廠提標改造工程優(yōu)化設計</p><p> [摘 要]通過分析某污水處理廠現(xiàn)有ICEAS工藝設計參數(shù)和實際運行效果,深入挖掘ICEAS工藝提標潛力,優(yōu)化提標改造工藝設計,使出水水質(zhì)由原一級B標準提高至一級A標準,且系統(tǒng)能耗下降了0.117kW?h/m3。 </p><p> [關鍵詞]ICEAS工藝;提標改造;脫氮除磷 </p>
2、<p> 中圖分類號:TG306 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)14-0039-02 </p><p> 1 污水廠運行現(xiàn)狀分析 </p><p> 湖北某縣污水處理廠一期工程設計規(guī)模為15000m3/d,2003年4月投產(chǎn)運行;二期工程擴建規(guī)模為5000m3/d,2009年投產(chǎn)運行。均采用粗/細格柵-旋流沉砂-連續(xù)進水SBR工藝(ICEAS工藝)
3、-消毒工藝,出水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準。 </p><p> 目前該污水廠出水基本能滿足一級B 排放標準,CODCr、BOD5和SS的平均去除率能達到80%以上,NH3-N、TN和TP的平均去除率為70%以上。根據(jù)該縣環(huán)保部門長期監(jiān)測結果,對污水廠2008年至2012年進、出水水質(zhì)統(tǒng)計分析,結果見表1。其中出水水質(zhì)指標CODCr、BOD5和SS取90%涵蓋率,其它指標取85%涵蓋率。 &
4、lt;/p><p> 一級A 標準相對一級B 標準要求更嚴格,特別是TN 和TP的去除是關鍵。分析污水廠運行狀況:①經(jīng)實際調(diào)查縣城新建小區(qū)基本都設有化糞池,致使污水廠進水COD、BOD5較低,BOD5/TKN=1.5<4,碳源過低,影響反硝化效果;②氨氮、TN在夏季處理效果較好,但冬季處理效果較差,主要原因是水溫低,僅為12℃;③出水TP由2008年的0.7 mg/L左右增長到2012年1 mg/L左右,有上
5、升趨勢,需要增加化學除磷措施。 </p><p> 2 提標改造工藝優(yōu)化選擇 </p><p> 污水處理廠提標改造的基本思路一般為:優(yōu)先考慮采取非工程措施,其次選擇強化生物處理等措施,再選擇深度處理措施,確保處理效果[1]。 </p><p> 2.1 強化生物處理措施 </p><p> 對于SBR類污水處理廠強化生物處理的主要方
6、法有[2]:增加系統(tǒng)內(nèi)有效微生物的數(shù)量、提高硝化菌和反硝化菌活性,并增加其有效工作時間。增加系統(tǒng)內(nèi)有效微生物數(shù)量可通過在生化段增設填料、提高污泥濃度來實現(xiàn);提高硝化菌、反硝化菌活性可通過增設缺氧攪拌設施;增加微生物有效工作時間主要是指調(diào)整運行周期,即提高池容利用率。 </p><p> 在SBR生化池主反應區(qū)內(nèi)放置填料,在填料上培養(yǎng)生物膜,能增加系統(tǒng)內(nèi)有效微生物的數(shù)量,同時增加利用生物膜的傳質(zhì)阻力,在膜內(nèi)部形成
7、氧濃度梯度,實現(xiàn)在同一反應器中缺氧、好氧環(huán)境并存的狀態(tài),為達到同步硝化反硝化創(chuàng)造條件[3]。趙玲等[4]在SBR反應器中放置YDT型彈性立體填料培養(yǎng)生物膜,并在運行中將溶解氧控制在3~5mg/L,取得了很好的脫氮效果,TN去除率達到80%。 </p><p> 傳統(tǒng)SBR工藝運行方式“進水、曝氣、沉淀、潷水和閑置”很難達到理想的脫氮處理效果。因為降解有機物和硝化反應都在曝氣階段完成,但等硝化反應完全結束后再進行
8、反硝化,污水中剩余有機物已不能滿足反硝化菌對碳源的要求,反硝化反應無法繼續(xù)。同時,硝化反應過程中產(chǎn)生的NOx-N在濃度較高時,對亞硝酸菌和硝酸菌活性均有一定抑制作用,如不及時通過反硝化反應去除部分NOx-N會導致硝化反應效果不理想。 </p><p> 郭航向[5]提出提高脫氮效率的運行方式改進流程為:進水→曝氣→停曝攪拌→沉淀→排水→排泥。他認為在停曝攪拌階段,雖經(jīng)曝氣后的混合液中有機底物已基本被氧化,反硝化
9、作用并不十分顯著,但與基本運行方式相比,由于其全部混合液均進行反硝化,因而十分有利于總體脫氮效果的提高。一般而言,這種運行方式可使脫氮總效率提高70%~80%。 </p><p> 綜合在以上研究結論,結合考慮污水廠現(xiàn)狀運行存在的問題,本工程改造ICEAS工藝措施主要為:①在預反應區(qū)進水階段停止曝氣,采用缺氧攪拌方式,以增強反硝化菌活性;②污水進入主反應區(qū)后,在曝氣之前增加一個攪拌階段,以充分利用進水中豐富碳源
10、,在短時間內(nèi)可反硝化去除生化池中上一周期剩余污水NOx-N,提高了反應器的脫氮效率;③將曝氣分兩次進行,曝氣中間增加一個停曝攪拌階段,攪拌段中反硝化菌在厭氧條件下,利用污水中未降解完全的有機物作為碳源,將曝氣階段產(chǎn)生的一部分NO3-N還原為N2去除,既能提高系統(tǒng)的反硝化效率,同時也能減少后續(xù)曝氣段硝化反應的阻力。④增設碳源投加裝置,補充投加甲醇1.53 t/d,確保去除TN所需碳源。 </p><p> 2.2
11、 深度處理措施 </p><p> 深度處理工藝的選擇主要根據(jù)前端處理出水水質(zhì)要求確定,當出水的TN和NH3-N穩(wěn)定達到一級A標準時,利用化學藥劑強化懸浮固體和TP去除,同時還能進一步降低出水的CODCr,可采用微絮凝過濾或混凝過濾工藝;當二級出水T N和NH3- N不能穩(wěn)定達到一級A 標準時,可采用曝氣生物濾池進一步去除TN、NH3- N和SS,同時輔以化學除磷。 </p><p>
12、 本工程通過技術經(jīng)濟比較分析,確定采用接觸過濾工藝。綜合考慮處理效果和水力高程要求,選擇纖維轉(zhuǎn)盤濾池。 </p><p> 最終確定本工程生物段采用強化ICEAS生物工藝,核心是強化生物脫氮。深度處理采用微過濾技術,設計采用纖維轉(zhuǎn)盤濾,過濾精度達到10μm,保證出水TP、懸浮物達標。 </p><p> 3 提標改造工藝設計 </p><p> 本次提標改造工
13、藝流程如圖1 所示。 </p><p> 3.1 格柵間與提升泵房 </p><p> 一、二期工程土建、設備已按2×104m3/d建成,設計流量為0.231m3/s,總變化系數(shù)為1.49。粗格柵2組,配置2臺B=1000mm的回轉(zhuǎn)式粗格柵;細格柵2組,配置2臺B=1000mm的回轉(zhuǎn)式細格柵。本次不予調(diào)整。 </p><p> 提升泵房一期配備4臺潛
14、污泵,型號WQ300-11-22,揚程H=11m,3用1備,二期替換2臺潛污泵WQ600-12-37,其揚程H=12m??紤]到后面增設深度過濾濾池的內(nèi)部水頭損失為0.3m,經(jīng)過核算4臺提升泵仍然可以滿足本次提標改造工藝流程的提升要求。本次不予調(diào)整。 3.2 沉砂池 </p><p> 旋流沉砂池共2座,每座直徑2.5m,處理能力246.5L/s(887.5m3/h),沉砂池采用機械排砂泵排砂,本次不予調(diào)整
15、。 </p><p> 3.3 ICEAS池 </p><p> 一、二期工程已經(jīng)建成4座ICEAS池,分預處理區(qū)和主反應區(qū)2格,單池尺寸40×15×5m(最大水深4.5m,最小水深3.0m),其中預處理區(qū)4×15×5m,總有效容積10800m3,水力停留時間13h。污泥齡按15d,污泥濃度3gMLSS/L,總剩余污泥產(chǎn)量2077kg/d,所需的
16、總曝氣量為88.5m3/min。 </p><p> 一、二期工程每座ICEAS池中已經(jīng)安裝設備有,膜片微孔曝氣器曝氣頭2000個,性能2.5m3/h一個(范圍1~5),曝氣頭氧轉(zhuǎn)移效率>25%;潛水攪拌機2臺,直徑D=0.64m,功率N=7.5kW;潷水器(采用液位和時間控制系統(tǒng)運行)1臺,排水量2000m3/h;潛污泵(排泥)3臺,單臺Q=60m3/h,H=10m,N=4kW。運行方式為,每天運行5周
17、期,每周期4.8h,每周期內(nèi)混合攪拌0.4h,曝氣2.4h,沉淀1.0h,潷水和閑置1.0h。 </p><p> ICEAS單池改造工藝如下: </p><p> ?、僭陬A反應區(qū)增設進水缺氧攪拌段,停止進水曝氣,增加2臺潛水攪拌器,單臺功率1. 5 kW。 </p><p> ②在主反應區(qū)增設填料,填料采用彈性填料,單池填料體積891m3。 </p>
18、;<p> ?、鄹鶕?jù)計算降解單位BOD5需氧量OC=1.15kgO2/kgBOD5,需降解BOD5總量St=3400kgBOD5/d,需硝化的氨氮量Nht=730kgN/d,反硝化的硝酸鹽量Not=630kgNO3/d,實際需氧量O2=OC×St+4.57Nht-2.86Not=5461kg/d=227.545kg/h。 </p><p> 校核現(xiàn)有風機型號C80-1.5,風機流量80
19、m3/min,開啟曝氣時間80min可以滿足ICEAS池除氮需氧量,因此調(diào)整原來的運行周期設置,如表2所示。 </p><p> ?、芨鶕?jù)調(diào)整后的運行周期,調(diào)整升級中控系統(tǒng),精準控制曝氣。 </p><p> ?、菘紤]到BOD5/TKN=1.5,碳源過低,且污水廠預留有空地,補充碳源采用甲醇,設計用量為1.53 t/d,在進水泵房處增設COD及TKN在線檢測儀來控制實際碳源投加量。配置甲醇
20、加藥裝置4套,加藥量0.5~1m3/h,N=4KW,投加于進水預處理區(qū),連續(xù)投加。 </p><p> 3.5 深度過濾間 </p><p> 本次提標改造工程增設過濾間一座,尺寸L×B×H=12.8×9.6×7.2m。池內(nèi)配置纖維轉(zhuǎn)盤濾池成套設備1套,設計處理能力為2×104 m3/d,濾盤直徑3m,過濾網(wǎng)孔孔徑≤10μm,每個濾盤過
21、濾面積≥12.6m2,驅(qū)動電機0.75kW。濾池進、出水設置堰板,可根據(jù)濾池水位變化微量調(diào)節(jié)出水閥門的開啟度。反沖洗、排泥根據(jù)液位變化,PLC 自動控制,反沖洗水直接排入廠區(qū)污水管。另配備1臺PAC加藥裝置0.5~1m3/h,N=4KW。 </p><p> 由于纖維轉(zhuǎn)盤濾池自身工藝構造,其抗沖擊負荷能力強,ICEAS池間歇出水方式并不會引起過濾間出水水質(zhì)波動,僅會帶來反沖洗頻率的變化,通過系統(tǒng)PLC自動調(diào)控反
22、沖洗頻率即可,因此可以不設置調(diào)節(jié)池。 </p><p> 3.6 校核鼓風機房風量 </p><p> 二期工程已經(jīng)配備4臺離心鼓風機,3用1備。風機型號:C80-1.5,N=110kW。風機性能:流量80 m3/min,進口98kPa,出口151kPa。 </p><p> 計算ICEAS工藝實際需氧量=227.5kgO2/hr,修正系數(shù)K0=1.75,標準
23、需量=5310 m3/h=88.5m3/min=127441.6m3/d。 </p><p> 一共4組ICEAS池,每天運行5個周期,單池每周期供氣量=6372m3/周期,每一周期內(nèi)曝氣時間為80min/周期,單池風機風量=79.6m3/min,所選離心鼓風機滿足要求。 </p><p> 風機工作方式配置為:單臺風機為2組ICEAS池交替服務,單池曝氣時間6.67h,實現(xiàn)風機2用2
24、備的工作組合方式。4組ICEAS池運行的電耗為2934.8kW?h,折算噸水電耗比調(diào)整運行方式前降低了0.117kW?h/m3。 </p><p><b> 4、結語 </b></p><p> 本污水處理廠改造工藝流程簡潔,總投資為812.23萬元,增加的單位處理水經(jīng)營成本為0.117元/m3,單位水處理總成本為0.183元/m3。 </p>&l
25、t;p> 本工程仔細分析運行現(xiàn)狀,優(yōu)化工藝設計,盡力挖掘現(xiàn)有工藝潛力,通過升級改造后大大提高生化系統(tǒng)的處理能力,采用更為合理的運行方式,使出水水質(zhì)由一級B標準提高至一級A標準,而且處理系統(tǒng)能耗降低了0.117kW?h/m3,可為當前SBR工藝類污水處理廠升級改造提供參考。 </p><p><b> 參考文獻 </b></p><p> [1] 王阿華.城
26、鎮(zhèn)污水處理廠除磷脫氮提標改造技術探討[J].南京市政,2009,(3):1-7. </p><p> [2] 沈曉鈴,張萬里,梁汀,等.SBR類污水處理廠升級改造工藝選擇及運行[J]. 給水排水,2010,(7):38-41. </p><p> [3] 高鋒,楊朝暉,曾光明,等.提高單級SBR系統(tǒng)總氮去除率方法的探討[J].工業(yè)水處理,2005,(10):6-9. </p>
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