鈷生產(chǎn)過程中膜法消除氯氣的試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著社會的發(fā)展,鈷越來越多的應用到社會的各個領域,我國鈷、鎳、銅等有色金屬精煉的企業(yè)仍然采用傳統(tǒng)的電積工藝,生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的氯氣,氯氣是有毒氣體,具有很強的腐蝕性,釋放到大氣中不僅對環(huán)境影響十分嚴重,而且嚴重影響了一線職工的身體健康水平。因此,對傳統(tǒng)電積工藝進行改造消除電積過程中產(chǎn)生的氯氣,既可以解決環(huán)境問題,還能帶來巨大的社會效益。
  實驗中所使用的鈷電積液來自金川公司金屬精煉生產(chǎn)線,電積液的主要成分是氯化鈷,電解時氯離

2、子會在陽極被氧化生產(chǎn)氯氣釋放出來,通過實驗對比分析,對傳統(tǒng)電積工藝進行改造,最后采用雙膜三室電解工藝可達到消除氯氣的目的。
  通過對常規(guī)電解法電積生產(chǎn)鈷的實驗,確定了電解時最佳的電解液的pH值,實驗發(fā)現(xiàn),在不形成氫氧化鈷沉淀的條件下,電解液的pH越小越不利于鈷的析出,電流效率也越來越低,電解時最佳的pH為4。同時,當電解液中鈷離子濃度達到15g/L以上時,電流密度達到最大,最大為96%,分析表明,要使電解時的電流密度保持在一個較

3、高值就必須使鈷離子濃度保持在較高的濃度。
  通過對常規(guī)電解法、單陽膜雙室電解法和雙膜三室電解法電解工藝的對比分析,最終確立了雙膜三室電解法生產(chǎn)電積鈷的工藝。采用雙膜電解法生產(chǎn)鈷,不僅能徹底消除陽極產(chǎn)生氯氣的問題取消全套氯氣吸收系統(tǒng),而且能有效的提高鈷的電積質量和電流效率并降低電積能耗。
  實驗確定了雙膜三室電解工藝的電解裝置參數(shù)、各極室電解液的成分及主要運行參數(shù):其中采用可循環(huán)式連續(xù)電解裝置,形狀為矩形,尺寸為:B×L×

4、H=96mm×260mm×160mm;陰極室、中隔室和陽極室電解液分別為氯化鈷(濃度≥15g/L)、0..5%鹽酸溶液和1%硫酸溶液。當電流密度為200A/m2,陰極電解液pH值在4,電解時間為12小時左右,此條件下電流效率可以達到80%以上。
  實驗陽極采用鈦塗釕電極,沒有探究其他電極對陽極消氯的影響,尤其是低析氧電位、高析氯電位的陽極電極材料,需進一步研究。實驗僅對一種陽膜和陰膜進行了討論,需要對更多的離子交換膜進行對比論證

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