2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、電站燃煤鍋爐產(chǎn)生的NOx是我國(guó)NOx排放的主要來(lái)源之一,降低燃煤鍋爐的NOx排放是十分緊迫的環(huán)保任務(wù)。目前,燃煤鍋爐基于尿素作還原劑的煙氣脫硝技術(shù)主要是選擇性催化還原法(Selective CatalyticReduction,SCR)、選擇性非催化還原法(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)和SNCR/SCR聯(lián)合脫硝三種工藝。SNCR/SCR聯(lián)合脫硝是耦合了SNCR、SCR和煙道內(nèi)尿素?zé)峤獾囊?/p>

2、種改進(jìn)型工藝,不僅利用爐膛SNCR反應(yīng)降低了SCR反應(yīng)器入口NOx濃度,還可省掉高耗能的尿素?zé)峤庋b置和噴氨系統(tǒng)等設(shè)備,特別適合原煙氣中NOx濃度不高、現(xiàn)場(chǎng)位置受限、不能采用液氨作還原劑的電站鍋爐機(jī)組。本文以某燃煤電站300MW機(jī)組SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)作為研究對(duì)象,通過(guò)冷態(tài)混合試驗(yàn)、數(shù)值模擬計(jì)算和熱態(tài)試驗(yàn)等途徑,先后對(duì)爐膛SNCR反應(yīng)后的鍋爐尾部煙道和SCR反應(yīng)器內(nèi)的多相流動(dòng)特性和均勻混合方法展開了研究工作,獲得了SNCR/SCR

3、聯(lián)合脫硝系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)工藝和參數(shù),并據(jù)此設(shè)計(jì)和實(shí)施了300MW機(jī)組SNCR/SCR聯(lián)合脫硝裝置,為工業(yè)應(yīng)用提供了重要理論依據(jù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
  鑒于SNCR/SCR聯(lián)合脫硝需要將尿素溶液噴入爐膛和尾部煙道進(jìn)行熱解反應(yīng),本文對(duì)尿素溶液液滴在熱煙氣流中的熱分解過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬和熱態(tài)試驗(yàn)。研究結(jié)果表明,尿素溶液液滴在高溫?zé)釤煔庵械臒岱纸獯嬖谝粋€(gè)有效溫度窗口(450~730K)。當(dāng)溫度在低限以下時(shí),尿素?zé)岱纸饴屎艿?溫度超過(guò)低限時(shí),尿素分解

4、率迅速上升;當(dāng)溫度達(dá)到高限時(shí),HNCO+NH3的轉(zhuǎn)化率接近98%,其中NH3的占比達(dá)85%左右。隨著煙氣溫度的升高,尿素?zé)岱纸饴试谝欢ǖ臏囟确秶S持不變,當(dāng)溫度接近1100K時(shí),尿素的有效分解率迅速下降,并伴有少量的NO和N2O的生成,且其濃度值隨著溫度的升高而增加,由此得到SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)補(bǔ)氨噴射位置(轉(zhuǎn)向室煙道內(nèi)尿素?zé)峤鈪^(qū)域)的合理依據(jù)。煙氣中尿素?zé)岱纸猱a(chǎn)物HNCO未完全轉(zhuǎn)化為NH3,為觀察脫硝催化劑對(duì)HNCO的催化水解

5、效果,在尿素?zé)峤鉅t出口建立了催化反應(yīng)模塊試驗(yàn)裝置,對(duì)催化反應(yīng)模塊進(jìn)出口的NH3和HNCO成分進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)脫硝催化劑能促使HNCO在較低的溫度區(qū)間迅速與水汽反應(yīng)生成NH3,且溫度越高,HNCO的轉(zhuǎn)化率也越高,當(dāng)溫度接近300℃時(shí),HNCO的轉(zhuǎn)化率接近95%左右,驗(yàn)證了SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度(一般在300-420℃)符合HNCO水解轉(zhuǎn)化反應(yīng)條件。
  為綜合研究影響SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)內(nèi)氣固兩相流動(dòng)和均勻混合的各個(gè)因素,搭

6、建了可以進(jìn)行SNCR噴槍噴射、補(bǔ)氨噴槍噴射、飛灰流動(dòng)沉積以及煙氣導(dǎo)流混合的冷態(tài)試驗(yàn)臺(tái)。還原劑以CO氣體代替,系統(tǒng)通道內(nèi)處于自?;鲃?dòng)狀態(tài),冷態(tài)試驗(yàn)表明:由爐膛SNCR噴槍噴入的還原劑,在鍋爐省煤器出口和反應(yīng)器內(nèi)呈現(xiàn)大濃度梯度的L型非均勻分布特性;轉(zhuǎn)向室區(qū)域補(bǔ)氨噴槍位置越靠近轉(zhuǎn)向角,越能促進(jìn)還原劑的均勻分布,但改善效果有限,據(jù)此提出了一種特殊的復(fù)合X型混合器,能夠使煙氣組分在狹長(zhǎng)空間長(zhǎng)距離遷移與分區(qū)強(qiáng)混,保證SCR反應(yīng)器內(nèi)首層催化劑入口截

7、面獲得良好的氨氮濃度分布均勻性?;趤?lái)自爐膛的高含塵煙氣,在省煤器出口引出后連續(xù)經(jīng)歷多個(gè)90°彎頭,且會(huì)遇到煙道空間尺寸的急劇變化,經(jīng)煙道彎頭設(shè)置弧形導(dǎo)流板,反應(yīng)器首層催化劑入口截面的煙氣流速和飛灰濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)仍偏大,設(shè)計(jì)了適用于斜坡頂SCR反應(yīng)器氣固相濃度場(chǎng)均布優(yōu)化的近貼頂棚壁面多排列長(zhǎng)桿形整流構(gòu)件,不僅大大降低了固相流場(chǎng)的不均勻性,而且進(jìn)一步改善了氣相流場(chǎng)。
  在獲得尿素溶液熱分解特性和還原劑混合優(yōu)化方法基礎(chǔ)上,建立了一

8、個(gè)300MW機(jī)組的SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)全尺寸三維數(shù)值模型。掌握了鍋爐各區(qū)域的流場(chǎng)、溫度場(chǎng)和NOx濃度場(chǎng)的變化規(guī)律,據(jù)此提出了在鍋爐轉(zhuǎn)向室側(cè)墻直接噴射尿素溶液代替常規(guī)的尿素?zé)峤夥磻?yīng)器;通過(guò)優(yōu)化補(bǔ)氨噴槍噴入位置、噴射速度、各點(diǎn)噴入量大小等控制條件,以及與前部SNCR添加尿素還原劑的匹配耦合,解決了單獨(dú)SNCR反應(yīng)后的氨逃逸濃度波動(dòng)引起的脫硝運(yùn)行不穩(wěn)定和SCR反應(yīng)器出口局部區(qū)域NH3逃逸濃度過(guò)量的問(wèn)題。研究表明:鍋爐300MW滿負(fù)荷時(shí)

9、,霧化液滴平均粒徑0.4mm,液滴初始速度為30m/s,SNCR脫硝效果較好;氨氮摩爾比與SNCR脫硝率呈非線性關(guān)系,且當(dāng)氨氮摩爾比大于1.2后,對(duì)SNCR效率影響不明顯;SNCR反應(yīng)后的逃逸NH3在尾部煙道和反應(yīng)器內(nèi)的分布規(guī)律與冷態(tài)試驗(yàn)吻合,更進(jìn)一步改善提高流場(chǎng)均勻性,獲得了復(fù)合X型混合器和反應(yīng)器頂棚長(zhǎng)桿形整流構(gòu)件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù),有效改善催化劑入口速度分布、NH3濃度分布和飛灰顆粒濃度分布的均勻性。
  最后進(jìn)行了燃煤鍋爐3

10、00MW機(jī)組SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)成套技術(shù)的集成設(shè)計(jì)與開發(fā),包括煙氣系統(tǒng)、尿素站系統(tǒng)、計(jì)量分配模塊、SNCR噴槍模塊、補(bǔ)氨噴槍模塊、煙道及反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)的導(dǎo)流板、復(fù)合X型混合器、整流桿等。進(jìn)行了相關(guān)熱態(tài)試驗(yàn)研究。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):對(duì)于單獨(dú)SNCR系統(tǒng),氨氮摩爾比為1.12的情況下能獲得33%以上的SNCR效率,氨逃逸濃度為25ppm,噴射層溫度、液滴粒徑、噴射速度等均影響SNCR效率,通過(guò)在鍋爐轉(zhuǎn)向室側(cè)墻補(bǔ)氨噴槍補(bǔ)氨,SCR反應(yīng)器入口煙道安

11、裝特殊復(fù)合X型混合器,反應(yīng)器頂棚增設(shè)多組圓形整流桿構(gòu)件,可實(shí)現(xiàn)聯(lián)合脫硝系統(tǒng)中SCR反應(yīng)器內(nèi)的NH3濃度均勻分布;在聯(lián)合脫硝總的氨氮摩爾比為1.418時(shí),SNCR效率35%,SCR效率78.4%,SNCR/SCR聯(lián)合脫硝總效率85.96%,脫硝效果良好;試驗(yàn)結(jié)果還可看出,SNCR反應(yīng)后,省煤器A、B側(cè)出口NOx濃度不同,A側(cè)大于B側(cè),計(jì)算值與測(cè)試值吻合;同時(shí)尿素溶液噴入鍋爐對(duì)鍋爐效率產(chǎn)生影響,尿素溶液濃度為5%時(shí),鍋爐熱效率降低0.811

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