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文檔簡介
1、氧化鋁廠炭素車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量分散性的濃度為5~7mg/m3的瀝青煙氣,如直接排放會對周邊環(huán)境及廠區(qū)工人造成嚴重影響。針對這種瀝青煙,用小顆粒煅后焦對其進行吸附凈化,并且采用熱再生法再生飽和的煅后焦。 本文首先研究了煅后焦的吸附過程,分析了吸附溫度、瀝青煙濃度、空速和煅后焦粒度等因素對煅后焦吸附效果的影響。研究結(jié)果表明:煅后焦吸附瀝青煙的量隨瀝青煙入口濃度的增加而增加。低空速、低溫、小粒徑都有利于煅后焦對瀝青煙的吸附。對煅后
2、焦的吸附熱力學進行研究,表明此吸附過程為物理吸附。再對吸附等溫線進行回歸,說明吸附過程符合Langmuir方程。 其次,本文進行了飽和煅后焦的加熱再生及冷凝回收研究。分別考察了載氣流量、加熱溫度、飽和煅后焦量、再生次數(shù)對煅后焦的再生效率影響。實驗結(jié)果表明:當載氣流量增大、加熱溫度增高、飽和煅后焦量減少,都有利于再生效率的提高。對再生尾氣進行冷凝吸收,回收率達97%以上,說明冷凝吸收法能較好的回收再生尾氣中的瀝青。 最后論
3、文還針對某氧化鋁廠碳素車間的瀝青煙凈化,進行了工藝設(shè)計。對集氣、凈化和再生三個系統(tǒng)進行了設(shè)計,并將設(shè)計結(jié)果付諸實施。實施工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明:用該凈化器將分散無組織排放的瀝青煙捕集凈化,瀝青煙和苯并(a)芘的凈化效率分別達到85.2%和88.64%。凈化器出口瀝青煙和苯并(a)芘濃度分別為1.4mg/m3和0.0188μg/m3,排放量分別為0.04kg/h和0.57×10-6kg/h,達到大氣污染物綜合排放二級標準GB16297-1996
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