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1、2012 年 12 月 Jiangsu Salt Science & Technology 第 4 期 9流化床鍋爐返料異常分析及對(duì)策劉 斌 曾 宏 徐建橋(江蘇井神鹽化股份有限公司, 江蘇 淮安 223200)【 摘 要】 本文針對(duì)流化床鍋爐返料異?,F(xiàn)象進(jìn)行了分析, 并從入爐煤特性、 運(yùn)行調(diào)整、 設(shè)備維護(hù)等幾個(gè)方面采取了對(duì)策, 解決了返料異常的缺陷, 不僅實(shí)現(xiàn)了鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行, 也為同類型循環(huán)流化床鍋
2、 爐返料異常問題的解決提供了參考和借鑒?!娟P(guān)鍵詞】 流化床鍋爐 返料異常 對(duì)策1 概述循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)具有燃料適性好、燃燒整的飛灰回料裝置 ( “U” 閥, 如圖 1 所示) , 其工作可靠性高, 輸送壓力低, 易于實(shí)現(xiàn)負(fù)荷調(diào)節(jié)。效率高、 氣體污染物排放低、 負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大、 飛灰和爐渣可綜合利用等優(yōu)點(diǎn)。 近 20 多年, 特別是近 8~10 年來循環(huán)流化床鍋爐在我國得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。本 公司現(xiàn) 有 2 臺(tái) 2
3、40 t/h 高 溫 高壓 循 環(huán) 流 化床鍋 爐 (編號(hào)分別為 #1、 #2) , #1 爐已運(yùn)行近 5 年, #2 爐運(yùn)行1 年多。鍋爐均為高溫高壓, 單鍋筒橫置式, 單爐膛, 自然循環(huán), 全懸吊結(jié)構(gòu), 全鋼架 π 型布置。 鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)層以上半露天, 運(yùn)轉(zhuǎn)層以下封閉, 運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高 8 m。 爐膛采用 膜式水冷壁, 鍋爐中部是蝸殼式絕熱旋風(fēng)分離器, 尾部 豎井煙道布置 2 級(jí) 4 組對(duì)流過熱器, 過熱器下方布置 2 組光管省
4、煤器及一、 二次風(fēng)空氣預(yù)熱器。 鍋爐采用爐內(nèi) 添加石灰石脫硫,同時(shí)采用低溫和空氣分級(jí)供風(fēng)的燃 燒技術(shù)以降低 NOX 的生成, 具有良好的環(huán)保特性。鍋爐主要參數(shù)如下:圖 1 U 閥返料器示意圖U 閥的底部布置有一定數(shù)量的風(fēng)帽,來自返料風(fēng) 機(jī)出口的高壓冷風(fēng)由小風(fēng)帽送入,并用分風(fēng)室送風(fēng)形 成松動(dòng)風(fēng)與返料風(fēng)。松動(dòng)風(fēng)與返料風(fēng)的風(fēng)帽開孔數(shù)量 及孔徑有差別, 返料風(fēng)大, 松動(dòng)風(fēng)小。U 閥閥體由隔板 分成 2 部分。隔板的右側(cè)與立管連通, 左側(cè)為
5、上升段,兩側(cè)之間一長方形孔口使物料通過,它實(shí)際上是一個(gè) 小流化床, 并起著灰封的作用。 回料風(fēng)由下部風(fēng)室通過 流化風(fēng)帽進(jìn)入閥體內(nèi)。這種閥主要是將固體顆料從低 壓處送到高壓處, 而對(duì)固體顆粒流量的調(diào)節(jié)作用很小, 閥和立管依據(jù)自身的壓力平衡自動(dòng)地平衡固體顆粒的 流量, 當(dāng)空氣作用于顆粒上的作用力大于彎段阻力時(shí),顆粒就開始流動(dòng)。額定蒸發(fā)量 額定蒸汽溫度 額定蒸汽壓力/MPa一、 二次風(fēng) 循環(huán)倍率量比 ( / · h-1
6、 ) /℃240 540 9.81 55∶45 25~30鍋爐主要輔機(jī)參數(shù) (每臺(tái)鍋爐) :風(fēng)量 ( / m· h-1 ) 臺(tái)數(shù) / 臺(tái) 風(fēng)壓 /Pa一次風(fēng)機(jī)二次風(fēng)機(jī)2192 53012 33718 98711 158返料風(fēng)機(jī) 2 (一用一備) 2 880 58 800 3 返料異?,F(xiàn)象的出現(xiàn)公司 #1 爐從 2011 年 9 月份檢修后投入運(yùn)行,不久 2 返料器結(jié)構(gòu)公司 #1、 #2 鍋爐返料器均采用非機(jī)械式能自動(dòng)
7、調(diào) 就出現(xiàn)了返料不均的現(xiàn)象,特別是鍋爐負(fù)荷帶到 200 t/h蘇 鹽 科 技Jiangsu Salt Science & Technology 2012 年 12 月 第 4 期 11常的原因進(jìn)行了進(jìn)一步具體化:(1) 考慮到爐膛出口水平煙道外 鋼板未發(fā)現(xiàn)燒紅和漏灰現(xiàn)象, 因此, 水平煙道內(nèi)部澆注料脫落造成澆注 料堆積的可能性基本可以排除;返料器也未發(fā)現(xiàn)燒紅 和漏灰現(xiàn)象,因此其內(nèi)部保溫澆注料塌落的情況也可 以排除; (
8、2) #2 爐與 #1 爐的入爐煤煤質(zhì)及石灰石摻拌 情況相同,因此可以斷定入爐煤顆粒度及入爐煤中石 灰石摻拌不均勻不是造成返料異常的主要原因; (3) 運(yùn)行調(diào)整不當(dāng)不會(huì)導(dǎo)致鍋爐頻繁的返料異常; (4) 返料溫 度一般控制在 920 ℃左右,遠(yuǎn)低于入爐煤灰的變形溫 度 (1 300 ℃左右) , 因此, 返料器內(nèi)部結(jié)焦可以排除。 最終將異常的原因鎖定在了旋風(fēng)分離器、 中心筒、 返料器內(nèi)部,比如中心筒變形或者有相當(dāng)一部分的返料器風(fēng) 帽變形
9、、 脫落等。 公司也果斷地決定利用計(jì)劃停爐檢修 對(duì)旋風(fēng)分離器、 中心筒、 返料器內(nèi)部進(jìn)行徹查。4.2 停爐后檢查情況、 分析及處理2011 年 12 月 5 日公司 #1 爐按計(jì)劃停運(yùn),在冷卻 后打開人孔門分別對(duì)旋風(fēng)分離器、 中心筒、 返料器進(jìn)行了檢查, 相關(guān)照片如下:料灰返入爐膛, 導(dǎo)致返料異常。(6) 停爐檢查時(shí)未對(duì)返料器內(nèi)部返料風(fēng)與松動(dòng)風(fēng)的 的隔板焊接情況進(jìn)行檢查,有同類型鍋爐也發(fā)生返料異常,經(jīng)檢查原因?yàn)榉盗巷L(fēng)與松動(dòng)風(fēng)的
10、隔板未采用滿焊, 導(dǎo)致返料風(fēng)與松動(dòng)風(fēng)串風(fēng), 引起返料異常。 因此, 隔 板焊接情況檢修將繼續(xù)作為下次計(jì)劃檢修時(shí)返料器檢修的重點(diǎn)。4.3 處理完畢后的情況檢修時(shí)對(duì)脫落及變形的風(fēng)帽頭進(jìn)行了割除,打磨平整,并按照制造廠圖紙要求將風(fēng)帽標(biāo)高保持在同一水平面的要求進(jìn)行補(bǔ)焊,同時(shí)對(duì)分風(fēng)室內(nèi)部的積灰進(jìn)行了徹底的清理, 相關(guān)圖片如下:5 檢查處理后的鍋爐運(yùn)行工況在檢修完畢后投入運(yùn)行后, 鍋爐運(yùn)行正常, 返料穩(wěn)定, 具體運(yùn)行參數(shù)如表 2:表 2
11、 檢修完畢后運(yùn)行參數(shù)170 t/h 240 t/h 負(fù) 荷 210 t/h 由以上的圖片可知,造成返料異常的主要原因分析如下:(1) 在停爐排床料的過程中發(fā)現(xiàn)正常排床料在 8 h 排完, 本次排渣時(shí)間用了近 30 h, 其中有大量顆粒較細(xì) 的循環(huán)灰, 因此, 返料系統(tǒng)確實(shí)存在問題。(2) 返料 器內(nèi)部沒有大塊澆注料和焦塊, 因此, 因?yàn)闈沧⒘厦撀浠蛘邇?nèi)部結(jié)焦導(dǎo)致返料異常的情況可以排除。(3) 返料風(fēng)風(fēng)帽與松動(dòng)風(fēng)風(fēng)帽是按照設(shè)計(jì)圖紙安裝,
12、風(fēng)帽安裝沒有問題。(4) 中心筒加強(qiáng)筋板基本完好, 中心筒筒體未發(fā)現(xiàn)變形,由于中心筒分離效率導(dǎo)致返料異常的原因可以排除。(5) 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)返料器小風(fēng)帽損壞 (風(fēng)帽脫落) 58 只, 損壞 率達(dá) 20.14% , 其中一 側(cè)小 風(fēng)帽損壞 37 只 , 損 壞率 高達(dá) 25.69% , 導(dǎo)致流化風(fēng) 量不均, 返料 灰落 到返 料風(fēng)室內(nèi)部, 從而造成了返料器內(nèi)流化不好, 引起返料 不暢, 返料灰在立管中積聚, 堆積到一定量時(shí)大量的返爐膛差壓
13、/Pa風(fēng)室壓力 /kPa 返料風(fēng)機(jī)電流 /A 返料風(fēng)風(fēng)壓 /kPa 松動(dòng)風(fēng)風(fēng)壓 /kPa 返料溫度 /℃ 沸下床溫平均 /℃8008.59034348909101 200109536369309451 50010.51003939941960鍋爐帶負(fù)荷能力正常,能長時(shí)間穩(wěn)定在額定負(fù)荷運(yùn)行, 各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了制造廠的設(shè)計(jì)要求。 本次鍋爐 返料異常分析及成功處理不僅為公司處理返料問題積累了重要的經(jīng)驗(yàn),也為同類型循環(huán)流化床鍋爐返料異常問題的解
14、決提供了重要的參考和借鑒。參考文獻(xiàn)[1] 岑可法,池涌, 倪明江, 等.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計(jì)與運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,1998.[2] 劉煥彩.流化床鍋爐原理與設(shè)計(jì)[M].武漢:華中理工大學(xué)出版社,1998.[3] 劉德昌.流化床燃燒技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,1998.[4] 許華平.循環(huán)流化床燃燒技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,1998.[5] 姜 華.循環(huán)流化 床鍋爐實(shí) 用技術(shù)問 答[M].北
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