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文檔簡介
1、消除主給水電動門隱 患確保機組穩(wěn)定運行,爐一班QC小組2010年3月13日,大唐琿春發(fā)電廠,目 錄,QC工具使用表,工具,步驟,小 組 概 況,小 組 概 況,史延忠 (副班長),李立偉 (技術員),于明 (技術員),李占福 (主檢修工),朱波 (班長),孫業(yè)飛 (檢修工),姜鵬飛 (檢修工),小 組 概 況,榮 譽 階 梯,2004—2009年,2000—2003年,1995
2、—1999年,1990—1994年,省電力公司QC成果先進獎,省電力局QC成果先進獎,吉林省QC成果優(yōu)秀獎,省琿電公司QC成果先進獎,選 題 理 由,P,選 題 理 由,P,圖表制作:姜鵬飛,標準大唐琿春發(fā)電廠缺陷管理標——動態(tài)零缺陷。,現(xiàn)狀隱患主給水電動門起爐時存在卡澀現(xiàn)象,影響機組穩(wěn)定運行。,工作目標搶發(fā)電量,確保機組穩(wěn)定運行。,確定課題消除主給水隱患 確保機組穩(wěn)定運行,,,,現(xiàn) 狀 調 查
3、,,,,,,,,,,P,表格統(tǒng)計制作:于明,,現(xiàn) 狀 調 查,P,餅狀圖統(tǒng)計制作:姜鵬飛,5次,7次,,根據(jù)調查表制定出主給水電動門卡澀情況餅狀圖。,,現(xiàn) 狀 調 查,通過生產任務信息管理系統(tǒng)查詢缺陷記錄我們發(fā)現(xiàn),卡澀均發(fā)生在檢修結束后起爐時,屬于設備異?,F(xiàn)象。其中2008年11月3號爐小修后主給水電動門開啟時卡澀最為嚴重,并且導致門柄脫落,嚴重影響機組穩(wěn)定運行。,P,截圖:于明,,現(xiàn) 狀 調 查,P,3號爐小修起爐時
4、門桿脫落照片,與門桿脫落的閥瓣,事件經過:2008年10月28日19:20 3號爐啟動過程中主給水管道與旁路切換時,就地檢查主給水電動門未開啟,通知鍋爐及電氣檢修人員檢查。并停止滑升各參數(shù)保持負荷穩(wěn)定。21:50 經檢修人員檢查確認,3號爐主給水電動門門桿脫落。22:48 主給水電動門斷電。,照片處理:李占福,,確 定 目 標,,P,通過現(xiàn)狀調查,我們確定了合理的目標,在一個機組運行周期中把主給水電動門卡澀次數(shù)由原來的最少5次
5、降低到1次。并不影響機組穩(wěn)定運行。,5次,1次,柱狀圖統(tǒng)計制作:姜鵬飛,確 定 目 標,P,我們的目標可行,,在一個機組運行周期中把主給水電動門卡澀次數(shù)由原來的最少5次降低到1次。,目標可行性分析,,原 因 分 析,,機,人,法,環(huán),,,,P,,無泄壓裝置,填料填充過緊,,末端因素:設計不合理,末端因素:填料加多,,小組成員針對主給水電動門卡澀問題,運用頭腦風暴法進行分析,對造成這一結果的各種可能原因反復進行討論,
6、經匯總歸類,繪制了因果分析圖。,主給水電動門卡澀原因,,,,,魚骨圖制作:于明,閥門檢修不規(guī)范,末端因素:培訓不到位,,,料,末端因素:填料失效,,密封材料老化,,,,,,檢修水平差,末端因素:運行參數(shù)值高,介質壓力大,,要 因 確 認,P,到底什么才是導致起爐時主給水電動門卡澀的主要原因那,小組成員通過反復研究對要因進行了逐個確認:,,,,,,原因一:培訓不到位,確認人:李立偉,確認時間:2009.3.5,要因分析:查閱培訓記錄
7、,小組成員每月均經過10小時培訓,考試合格后上崗,并于3月5日再進行一次技能考核,其中3人優(yōu)秀,其余都合格。,確認結果: 非 要 因,判斷依據(jù),要 因 確 認,P,,,,,,原因二:設計不合理,確認人:于 明,確認時間:2009.3.5,通過查找閥門原理資料和Z962Y-32型電動閘閥說明書比對,發(fā)現(xiàn)主給水電動門存在設計問題。,確認結果: 是 要 因,,,,,,原因三:填料失效,確認人:李立偉,確認時間:200
8、9.3.15,2009年3月15日3號機檢修,李立偉對填料進行了檢查,確認填料完好,不存在填料失效情況。,確認結果: 非 要 因,判斷依據(jù),判斷依據(jù),要 因 確 認,P,,,,,,原因四:填料多加,確認人:孫業(yè)飛,確認時間:2009.3.15,在2009年3月15日3號機小修時,檢查填料填充數(shù)量,確認填料填充數(shù)量與數(shù)明書指定數(shù)量相同,不存在填料過緊情況。,確認結果:非要 因,,,,,,原因五:運行參數(shù)值高,確認人
9、:于明,確認時間:2009.3.5,運行參數(shù)為定植,無法改變,為不可抗拒因素。,確認結果: 非 要 因,判斷依據(jù),判斷依據(jù),,要 因 確 認,P,要因論證,,,要因論證:史延忠 李占福,鍋爐啟動時,流體介質從閥門入口一側進入閥體中腔,隨著中腔壓力不斷的聚集,直到足夠的介質力完全壓緊楔式雙閥瓣,造成中腔壓力急劇升高,形成背壓,壓力甚至大于電動裝置拉力,這給閥門開啟造成困難。以至閥瓣T形槽端部被撕裂,造成閥桿從閥瓣
10、T形槽脫落,無法開啟閥門。下面通過演示動畫我們可以更直觀的理解。,,,,,,要 因 確 認,P,動畫制作:姜鵬飛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,隨著閥門被開啟,介質流入閥門中腔,閥瓣張開,使壓力積聚無處釋放,出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,甚至導致門桿斷裂。,,,,,,,,要 因 確 認,P,經過全體小組成員對要因驗證結果的確認,最終確定閥門設計不合理為主要原因:,,,主要原因一,主要原因二,閥體設計不合理
11、,門柄設計不合理,,主要原因確定了,我們又該如何通過我們掌握的理論知識和現(xiàn)場經驗來攻克這一難題呢,制 定 對 策,,P,對策表整理:孫業(yè)飛,,,,對策2:內部泄壓法我們將主給水電動門出口端閥瓣加工一泄壓孔,使閥門開啟時壓力通過泄壓孔得以釋放。經小組討論后得出結論:此方法改進簡單,應用性強。得到上級領導批注。,要 因 確 認,P,對策1圖解,,在閥座底部增加泄壓螺母,制圖:姜鵬飛,要 因 確 認,P,對策2圖解,,在閥
12、瓣出口端加工泄壓孔,,制圖:孫業(yè)飛,要 因 確 認,P,,,,,,要 因 確 認,P,動畫制作:姜鵬飛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,泄壓孔將壓力得以釋放,閥門正常運行。,,,,,,,對 策 實 施,D,照片采集:孫業(yè)飛,,對策實施:2009年3月15日3號機組按計劃停備,爐一班QC小組成員將方案進行了實施。(檢修人員:史延忠、 于明、 李占福、 孫業(yè)飛、 姜鵬飛),效 果
13、檢 查,C,,目標實現(xiàn)情況 2009年3月29日,3號機組停備消缺后起機,主給水電動門一次性開啟無卡澀現(xiàn)象。此后,爐一班QC小組對效果跟蹤檢查。2009年11月9日3號機組C級檢修,主給水電動門無異?,F(xiàn)象。爐一班QC小組達到預期目標。并將目標值由預期的一次降低為0次,效果顯著。,5次,0次,,柱狀圖制作:李立偉,效 果 檢 查,C,經濟效益,經濟效益確認:李立偉,,,,1,8,5,9,6,3,2,7,4,+,0,-,/,
14、*,換型費用3000元-小組活動使用費用200元=2800元(最小收益),非停損失15000元-小組活動使用費用200元=14800 (最大收益),,鞏 固 措 施,A,為了使改進后的主給水電動門能夠更好的運行,小組指定了鞏固措施,總結回顧和今后打算,A,,小組在活動中通過對主給水電動門卡色澀情況的分析和實驗,找到了要因,并提出了相應的對策,最終實現(xiàn)了課題目標,說明我們利用掌握的QC知識來解決實際問題的能力得到了加強。因此小組在總
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