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1、220t/hCFB鍋爐風(fēng)道燃燒器燒損原因分析及防治鍋爐風(fēng)道燃燒器燒損原因分析及防治摘要:文章針對220thCFB鍋爐風(fēng)道燃燒器嚴重燒損問題,詳細分析了燒損原因,提出了解決方案,取得了良好效果。關(guān)鍵詞:燃燒器;CFB鍋爐;分析;燒損;防治石家莊熱電廠#16鍋爐系HG2209.8LPM23型循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,是由哈爾濱鍋爐廠引進ALSTOM(EVT公司)的循環(huán)流化床技術(shù)進行基礎(chǔ)設(shè)計和制造的。本鍋爐設(shè)計燃煤為半無煙煤,煤質(zhì)分析見表1。
2、針對燃煤情況,為加快啟動速度、節(jié)省燃油,采用床上床下聯(lián)合點火啟動方式。該爐于2002年3月8日投產(chǎn),試運中床下風(fēng)道燃燒器曾嚴重燒損,下面對該爐床下風(fēng)道燃燒器燒損原因進行分析并提出解決對策。1CFB鍋爐風(fēng)道燃燒器的特點CFB鍋爐床下風(fēng)道燃燒器主要由配風(fēng)室、油點火裝置、預(yù)燃室、混合室、支架、非金屬膨脹節(jié)和風(fēng)箱接口等組成,其結(jié)構(gòu)見圖1。風(fēng)道燃燒器布置在布風(fēng)板的下部,與一次風(fēng)箱相連接。風(fēng)道燃燒器是將油槍點燃后火焰生成的熱煙氣與一定量的空氣混合后
3、達到一定的溫度,經(jīng)一次風(fēng)箱穿過布風(fēng)板,與床料混合并加熱床料,當床料達到投煤溫度后投煤。這種啟動方式熱利用率高,加熱效果好,加熱速度快,油槍設(shè)計出力為850kgh,其設(shè)計點火熱容量為12%BMCR。油槍配風(fēng)的過量空氣系數(shù)按α=1.1考慮,燃燒時產(chǎn)生的熱煙氣理論溫度為1900℃左右,其內(nèi)部工作環(huán)境惡劣。2風(fēng)道燃燒器燒損情況在調(diào)試過程中,CFB鍋爐風(fēng)道燃燒器曾發(fā)生燒損而嚴重變形。預(yù)燃室圓筒周圍澆筑料全部燒流;混合風(fēng)進風(fēng)管端部燒禿且變形嚴重;端
4、面32mm4mm冷卻風(fēng)管燒損;油槍內(nèi)、外套筒之間間隙變??;其它部位耐火澆筑料多處出現(xiàn)較大裂縫;與水冷風(fēng)室連接的膨脹節(jié)處澆筑料部分脫落;風(fēng)道燃燒器溫度測點端部全部燒流,燒損情況見圖2、圖3。3原因分析3.1風(fēng)道燃燒器設(shè)計問題油槍穩(wěn)燃罩的葉輪遮蓋系數(shù)太大,造成油槍火焰燃燒時呈火輪狀,旋流強度太強,造成火焰貼壁燃燒,燃燒室內(nèi)熱煙氣熱量不能被一次風(fēng)及時帶走,局部區(qū)域溫度過高。端部配風(fēng)管節(jié)圓直徑偏小,管徑太細(跡常mm4mm),冷風(fēng)流量小,壓不住
5、火,預(yù)燃室內(nèi)壁得不到良好的冷卻。3.2配風(fēng)不當風(fēng)道燃燒器共2路進入風(fēng),均來自一次風(fēng)機出口。其中1路為油槍配風(fēng),經(jīng)穩(wěn)燃罩進入燃燒室內(nèi),用于油燃燒所需空氣。此風(fēng)量按α=1.1考慮,每支油槍所需的配風(fēng)量為Vp=10618m3h(在標準狀態(tài)下)。另1路是混合風(fēng),混合風(fēng)從預(yù)燃室的內(nèi)外筒之間流過,對預(yù)燃室內(nèi)筒起到冷卻保護作用,所需混合風(fēng)量Vh=16700m3h(在標準狀態(tài)下)。因油槍配風(fēng)、混合風(fēng)風(fēng)道上未設(shè)流量測量裝置,所以調(diào)試人員只能按擋板開度的大
6、小來控制風(fēng)量,不能準確控制實際用風(fēng)量。試運時混合風(fēng)擋板開度為100%,配風(fēng)擋板開度為60%,各部溫度、風(fēng)壓值見表2。兩側(cè)風(fēng)道燃燒器煙溫測點的指示值在1067~1256.8℃之間,但現(xiàn)場檢查測點已全部燒熔,無法反映真實溫度。由耐熱不銹鋼測點燒損情況可知,實際煙溫已遠大于耐火材料耐火度1670℃。從以上數(shù)據(jù)可看出,由于風(fēng)量不足,導(dǎo)致風(fēng)道燃燒器預(yù)燃室長時間處于超溫狀態(tài),從而造成預(yù)燃室內(nèi)部耐磨耐火澆筑料大面積脫落,內(nèi)壁耐熱不銹鋼嚴重碳化。3.3
7、燃燒器油壓力取樣位置不合理壓力取樣點在油角閥后,當正常點火開啟油角閥時,取樣點油壓會迅速下降(正常油壓為1.8MPa),當油壓降至1.4MPa時,發(fā)生OFT,致使點火失敗。此現(xiàn)象頻繁發(fā)生,導(dǎo)致油槍周圍局部溫度變化較大。3.4壁溫測點安裝位置不當測點端部未插入內(nèi)筒壁內(nèi),不能真實反映內(nèi)壁溫度,造成溫度指示失真。3.5設(shè)備及安裝質(zhì)量存在問題在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)油系統(tǒng)截止閥、油角閥內(nèi)漏,停止油槍后,燃油繼續(xù)滲入風(fēng)道燃燒器內(nèi),使?jié)仓现車砻娲嬗腥加?/p>
8、。待下次點火時,則出現(xiàn)澆筑料周圍表面油燃燒現(xiàn)象。風(fēng)道燃燒器內(nèi)澆筑料未嚴格執(zhí)行材料廠家施工技術(shù)要求和熱養(yǎng)護技術(shù)工藝,致使內(nèi)澆筑料表面粗糙,形成多處貫穿性裂紋。4對策4.1改進設(shè)備a.加粗燃燒室冷卻風(fēng)管,加大節(jié)圓直徑。燃燒室后板上的冷卻風(fēng)管(共16支)由原32mm4mm(12Cr1MoV)改為57mm3.5mm(1Cr18Ni9Ti),且將其節(jié)圓直徑由1100mm改為1300mm,以增強對燃燒室內(nèi)壁的冷卻效果。b.更換耐火材料。原設(shè)計采用的
9、耐火材料耐火度為1670℃,在此區(qū)域,燃油理論燃燒溫度為1900℃左右,若熱煙氣不能被及時帶走,將使耐火材料超溫塌落。為此,更換為耐火度1900℃等級的耐火材料,并嚴格按照工藝標準施工。c.檢查燃燒器壁溫測點安裝位置。將測點端部插入內(nèi)筒壁內(nèi),保證壁溫測點安裝位置符合設(shè)計要求,測點安裝位置見圖4。d.合理選取油壓取樣點位置;增加油壓低延時5s條件,防止點火中因瞬時油壓低造成油槍頻繁停運,避免風(fēng)道燃燒室內(nèi)澆筑料溫度大幅波動;確保油系統(tǒng)閥門嚴
10、密不漏。4.2調(diào)整運行a.改進點火操作方法,合理配風(fēng)。床下風(fēng)道燃燒器點火前,將熱一次風(fēng)擋板關(guān)閉,混合風(fēng)擋板開至60%左右,配風(fēng)擋板開至10%~15%,待油槍點燃后,迅速開大配風(fēng)擋板、混合風(fēng)擋板至90%左右。此后,嚴格監(jiān)視風(fēng)道燃燒器內(nèi)壁溫度,控制煙溫不超過900℃。當發(fā)現(xiàn)溫度上升時,立即采取措施,增加燃燒室風(fēng)量。b.啟動燃燒器時,嚴格執(zhí)行啟動程序。按照先小出力霧化片、后大出力霧化片的原則進行,使燃燒器內(nèi)澆筑料溫度緩慢上升。風(fēng)道燃燒器霧化片
11、切換時,動作應(yīng)迅速,以縮短停運油槍時間,防止燃燒器內(nèi)溫度變化過大。5改進效果鍋爐風(fēng)道燃燒器改進后,運行至今,經(jīng)過15次點火啟動,出口煙溫、壁溫一直保持在設(shè)計允許值之內(nèi);鍋爐停爐、檢修時多次打開風(fēng)道燃燒器檢查,未發(fā)現(xiàn)超溫和燒損現(xiàn)象,實踐證明改進效果明顯,運行數(shù)據(jù)見表3。6結(jié)束語目前CFB鍋爐在火力發(fā)電廠得到了廣泛應(yīng)用,作為CFB鍋爐重要啟動手段的風(fēng)道燃燒器,由于其工作環(huán)境惡劣,運行中容易發(fā)生故障,影響機組的安全。石家莊熱電廠針對#16CF
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