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文檔簡介
1、本文主要研究錦州石化公司一催化裝置在2007~2008年期間,再生煙氣粉塵含量高,煙機無法長周期運行的問題,尤其是進入2008年2月份,裝置運行出現(xiàn)了大幅度波動,催化劑總劑耗最高達到1.12kg/t原料以上,跑損劑耗達到0.73kg/t原料,再生煙氣粉塵含量最高達到650mg/Nm3煙氣,煙機被迫頻繁檢修。
本文在查閱大量的國內(nèi)外資料和廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,針對國內(nèi)催化裝置三旋運行的現(xiàn)狀進行了闡述,明確了三旋的發(fā)展方向及目前存
2、在的問題。結(jié)合錦州石化公司一催化裝置的實際,對劑耗、粉塵長時間居高不下的現(xiàn)象進行了分析,對三旋和煙機的運行提出自己的觀點。利用2009年裝置停產(chǎn)大修時機,采取了相應的技術(shù)措施,進行了三、四旋系統(tǒng)改造。
2009年3月18日,錦州石化公司一催化裝置開始大修,進行三、四旋系統(tǒng)改造,4月12日開主風機,4月17日裝置開車正常。由于分析論證及采取措施得當,且工程質(zhì)量較高,截止目前,裝置劑耗0.4kg/t原料油,煙機入口粉塵濃度<1
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