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1、第1頁(yè)共6頁(yè)35th循環(huán)流化床鍋爐的研制與推廣循環(huán)流化床鍋爐的研制與推廣中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所張亞夫姜鴻安包紹麟王達(dá)三一、前言前言35噸/時(shí)循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐的研究,開(kāi)發(fā)和定型推廣,是中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所牽頭承擔(dān)的國(guó)家七五科技攻關(guān)任務(wù),它被列入七五國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目的四百項(xiàng)新產(chǎn)品中,由濟(jì)南鍋爐廠進(jìn)行施工設(shè)計(jì)和加工制造,安裝在明水熱電廠的35T/H循環(huán)流化床鍋爐4號(hào)爐於1989年12月通過(guò)了部級(jí)技術(shù)鑒定,它是我國(guó)第一臺(tái)
2、并網(wǎng)發(fā)電的循環(huán)流化床鍋爐,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)發(fā)電鍋爐應(yīng)用循環(huán)流化床技術(shù)的空白。不少單位到明水參觀,實(shí)習(xí),這臺(tái)鍋爐的運(yùn)行對(duì)促進(jìn)循環(huán)流化床技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展和推廣起到一定作用。目前國(guó)內(nèi)已有數(shù)十家研究單位和制造廠進(jìn)行循環(huán)流化床鍋爐的研制和技術(shù)開(kāi)發(fā),已有多種型投入運(yùn)行,兩種結(jié)構(gòu)的75T/H分級(jí)循環(huán)流化床鍋爐通過(guò)了部級(jí)產(chǎn)品鑒定,由中國(guó)科學(xué)院承擔(dān)的國(guó)家八五攻關(guān)課題研究220T/H循環(huán)流化床電站鍋爐的任務(wù)在順利實(shí)施中。二、二、35T/H循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐循環(huán)流
3、化床發(fā)電鍋爐1、背景1986年工程熱物理研究所與煤炭部科技司簽定了承擔(dān)研制35T/H循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐的“七五”科技攻關(guān)合同,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的醞釀和組織,工程熱物理所分別與濟(jì)南鍋爐廠、明水熱電廠、中科院沈陽(yáng)金屬研究所、廣州能源研究所、自動(dòng)化研究所、化工冶金子專(zhuān)題合同,明確了各單位承擔(dān)的任務(wù)根據(jù)安排由工程熱物理所提出的鍋爐總體技術(shù)方案,在該所參與下濟(jì)南鍋爐廠負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和加工制造。經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和總結(jié)28MW循環(huán)流化床燃燒裝置的試驗(yàn)結(jié)果及10T/
4、H循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn),提出了采用分級(jí)循環(huán)的流化床燃燒系統(tǒng)的35T/H爐的設(shè)計(jì)方案。2、分級(jí)循環(huán)流化床燃燒系統(tǒng)循環(huán)流化床燃燒系統(tǒng)中由于快速運(yùn)動(dòng)的物料顆粒與壁面相碰撞,使得壁面材料受到磨損,物料自身經(jīng)受粉化,磨損率M除了與碰撞材料的物性等因素有關(guān)外,相碰時(shí)的速度V和物料粒徑DP是兩個(gè)重要因素,近似有MCPP2V3靈了減輕發(fā)生的磨損和粉化,對(duì)循環(huán)物料按其粒徑粗細(xì)進(jìn)行分離收集和返料是一個(gè)途徑。即可以先通過(guò)一個(gè)低速的慣性分離室,由于速度比
5、較低,其磨損和粉化可顯著減為了得到必要的循環(huán)物料量和較好的燃盡,再用一個(gè)旋風(fēng)分離器來(lái)分離收集更細(xì)的物料,使其循環(huán)再燃,因?yàn)檫@里是細(xì)顆粒,磨損和損化也較輕微,構(gòu)想的這種物料分級(jí)循環(huán)的燃燒系統(tǒng),應(yīng)用于35T/H循環(huán)流化床鍋爐,取得了較好的效果。慣性分離器的分離效率ηX為旋風(fēng)分離器的效率為ηX因而分級(jí)循環(huán)燃燒系統(tǒng)的分離效率為η=ηg+(1-ηg)ηX分離效率得到提高,物料的循環(huán)量有加大的可能,由于粉化情況的改善,使燃燼狀況變好,鍋爐原始排放濃
6、度降低。表征循環(huán)流化床燃燒性能的一年重要參數(shù)是循環(huán)倍率R=MS/MF,它是循環(huán)物料質(zhì)量流率MS和加煤率INF的比值。在同樣的循環(huán)物料量MS條件下,隨煤種和煤的發(fā)熱量不同,給煤量MF有很大差異,則循環(huán)倍率也發(fā)生很大變化,測(cè)量R值又比較困難,尤其是在熱態(tài)條件下就更不容易了,反應(yīng)爐膛換熱情況的應(yīng)是爐膛內(nèi)煙氣中攜帶的固體物料的平均濃度。第3頁(yè)共6頁(yè)表一鍋爐出現(xiàn)的故障及處理故障與現(xiàn)象原因處理1爐頂混凝土掉落堵住放渣口無(wú)法排渣耐火混凝土不合標(biāo)準(zhǔn),又
7、未嚴(yán)格按工藝要求施工購(gòu)買(mǎi)合格材料,化驗(yàn)其理化指標(biāo),嚴(yán)格施工工藝。加備用放渣口2流化室爐墻面爐內(nèi)凸出隨停爐次數(shù)增加越來(lái)越嚴(yán)重墻體單薄,呈V型,穩(wěn)定性差,矩形墻體四角的膨脹縫擠滿了床料,不能沿墻體膨脹,而向爐內(nèi)擠,使墻體內(nèi)凸流化室的墻壁改成壩型,矩形墻體四角不設(shè)膨脹縫,改成圓弧連接。直墻段改成微向外凸的弧形3流化室局部結(jié)焦流化室大面積結(jié)焦進(jìn)煤粒度過(guò)大,流不良缺少運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),當(dāng)床溫降低時(shí),誤認(rèn)為缺煤而加大給煤量,使得床溫更底,停止給煤后,床溫急
8、劇上升,而大面積結(jié)焦。加強(qiáng)管理,控制燃料粒度。精心操作,當(dāng)床溫變化時(shí),兼看含氧量和爐膛壓差料層差壓,以確定該如何調(diào)節(jié)。4返料口結(jié)焦旋風(fēng)筒堵灰燒矸石和劣質(zhì)煤時(shí),細(xì)粉太多,后燃使返料器溫度過(guò)高,返料器沒(méi)有按圖施工,尺寸不對(duì),有死區(qū)返料器布風(fēng)管變形,破壞了布風(fēng),流化不良,局部結(jié)焦,返料不暢,造成旋風(fēng)筒堵灰控制給煤粒度,燒劣質(zhì)煤時(shí)的細(xì)粉不宜太多。按圖重新砌筑返料器改成風(fēng)帽結(jié)構(gòu)布風(fēng),按制入烊處,返量處風(fēng)量,使其順利返料6衛(wèi)燃帶上面膜式水冷壁根部磨
9、損物料下落遇到混凝土臺(tái)階,彈起時(shí),對(duì)管道壁造成磨損不冷壁根部熱噴涂耐磨材料焊防磨片設(shè)置防磨圈7引風(fēng)和閥門(mén)全開(kāi),仍達(dá)到不額定出力爐頂,各穿墻管大量漏風(fēng),空氣予熱器中高壓空氣向煙道漏檢查出各個(gè)漏風(fēng)點(diǎn),設(shè)法堵住8排煙溫度高對(duì)受熱面的積灰的嚴(yán)重性估計(jì)不足。局部受熱面煙氣沖刷不好加裝吹灰器改進(jìn)設(shè)計(jì),加一組省煤器9帶負(fù)荷困難分離器效率下降料腿漏風(fēng),返料器竄風(fēng)。給煤粒度大,爐膛上部物料濃度不高。適當(dāng)調(diào)節(jié)返料風(fēng)堵住料腿和返料器漏風(fēng)處??刂平o煤粒度5、熱
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